“傳感器程序經(jīng)修改后,不僅穩(wěn)定了生產(chǎn),而且保障了產(chǎn)品質(zhì)量。真棒!”近日,河鋼集團(tuán)張宣科技鍍鋅產(chǎn)線(xiàn)操作工對(duì)前來(lái)巡檢設(shè)備的機(jī)電公司電控四作業(yè)區(qū)軋線(xiàn)電工一組副組長(zhǎng)高鵬軍稱(chēng)贊道。
原來(lái),在近期生產(chǎn)過(guò)程中,高鵬軍在點(diǎn)檢設(shè)備時(shí)發(fā)現(xiàn)部分拉絲機(jī)擺臂運(yùn)行出現(xiàn)偏差與拉拔不均問(wèn)題。高鵬軍深知,拉絲是鍍鋅線(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)節(jié),一旦出現(xiàn)問(wèn)題,易造成生產(chǎn)不穩(wěn)定,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。時(shí)間不等人,在高鵬軍的帶領(lǐng)下,組員們一有時(shí)間便來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察,并把整個(gè)過(guò)程進(jìn)行記錄和繪圖,通過(guò)對(duì)各臺(tái)拉絲機(jī)拉拔生產(chǎn)工序的研判,大家一致認(rèn)為,拉絲生產(chǎn)過(guò)程中,要保證拉拔單元秒流量相等,防止金屬絲材出現(xiàn)拉拔不均勻或拉斷的情況,各臺(tái)拉絲機(jī)上的擺臂是感應(yīng)張力變化以協(xié)調(diào)各拉拔單元速度的關(guān)鍵。而擺臂屬氣動(dòng)控制裝置,其運(yùn)行位移量通過(guò)擺臂傳感器輸出模擬量信號(hào)至控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)拉絲機(jī)各拉拔單元間的感應(yīng)張力,使各拉拔單元正常運(yùn)行。高鵬軍果斷說(shuō)道:“修改傳感器‘程序’是關(guān)鍵?!?/p>
說(shuō)干就干。高鵬軍組織組員對(duì)所有傳感器程序進(jìn)行細(xì)致梳理,重新標(biāo)定調(diào)整所有擺臂傳感器位移量運(yùn)行參數(shù),對(duì)拉絲控制系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改,確保每臺(tái)拉絲機(jī)擺臂位移一致、氣缸運(yùn)行速度相同、控制參數(shù)與拉絲機(jī)擺臂行程完全匹配。同時(shí),職工對(duì)每臺(tái)拉絲機(jī)擺臂氣缸進(jìn)行清理、清洗和加油,確保氣缸運(yùn)行順暢,提升了傳感器工作性能。
據(jù)了解,今年以來(lái),高鵬軍帶領(lǐng)職工解決產(chǎn)線(xiàn)難題28項(xiàng),技術(shù)創(chuàng)新6項(xiàng)。(岳大旭)