日前,一種混勻建堆BLOCK在線控制方法和系統(tǒng)在中國寶武新鋼集團煉鐵事業(yè)部成功實施轉化,且獲得國家發(fā)明專利。“采用這種方法后,能顯著提高混勻礦質量控制水平,為高爐優(yōu)質高產(chǎn)低耗創(chuàng)造條件?!睙掕F事業(yè)部原料作業(yè)區(qū)生產(chǎn)和質量管理負責人吳明強興奮地說。
將含鐵原料進行混勻是高爐生產(chǎn)的一道重要工序,混勻礦的質量對燒結礦和高爐煉鐵的產(chǎn)量、質量息息相關,而BLOCK配料計劃又是控制混勻礦質量的關鍵。BLOCK配料計劃是把混勻造堆計劃分成多個步驟,將參與配料的品種、數(shù)量、成分控制的盡量一致。據(jù)吳明強介紹,煉鐵事業(yè)部混勻礦質量受制于使用的原料品種繁多、成分相對復雜、高爐對燒結礦質量要求較高以及配礦時平衡各種微量元素等因素,傳統(tǒng)的配礦方法難以達到高效低耗的目標。
中國寶武新鋼集團煉鐵事業(yè)部在執(zhí)行原BLOCK配料計劃時,碰到了提前編制的BLOCK計劃與生產(chǎn)實際不匹配,需要人工干預調(diào)整、以及人工計算量大,計劃制定過程中信息錄入易出錯等問題,影響了燒結成品率、燒結礦強度、燒結礦成本以及高爐生產(chǎn)進程。
為貫徹“以高爐為中心”的理念,新鋼集團煉鐵事業(yè)部積極貫徹落實中國寶武提出的“高端化、智能化、綠色化、高效化”要求,針對混勻礦質量的重要性,開展信息技術攻關,基于BLOCK配料方法發(fā)明創(chuàng)新了計算及控制方法。在輸入混勻建堆總計劃和原料檢化驗數(shù)據(jù)給BLOCK計算提供成分數(shù)據(jù),再輸入工藝約束參數(shù),通過計算模型得到首個BLOCK計劃,系統(tǒng)在當前BLOCK執(zhí)行至即將結束前,會根據(jù)實時的原料供給條件和混勻建堆計剩余量,自動調(diào)整下一個BLOCK計劃的工藝約束參數(shù),并如此循環(huán),直至整個混勻建堆計劃的完成。
新的BLOCK控制方法有效提高了混勻造堆質量,混勻礦SiO2穩(wěn)定率平均提高5個百分點,新區(qū)與老區(qū)混勻礦穩(wěn)定率分別由84.41%和82.83%提高至86.29%和85.35%,年創(chuàng)效300余萬元。
原料作業(yè)區(qū)甲班集控工易惠平對于新計算方法帶來的變化深有感觸:“新的算法能根據(jù)BLOCK執(zhí)行計劃和原料供應情況作出實時響應,快速計算出最優(yōu)配比計劃,顯著提高了混勻礦的質量控制水平,同時,崗位工人的工作量大大降低了?。ㄈf新東 甘志鴻)