鄂城鋼鐵公司煉鐵廠全體干部職工認(rèn)真踐行“三個一”理念,積極開展降低能耗的攻關(guān)和成本控制,實現(xiàn)節(jié)能降耗和經(jīng)濟(jì)效益雙提升。
最近,煉鐵廠能源環(huán)保室主任師陳雄波給筆者算了一筆賬:今年以來高爐氮氣消耗降幅較大,相當(dāng)于同比降低鐵成本6元/噸以上,如果順利保持,年可降成本近3000萬元。
真是不算不知道,一算嚇一跳。
?2024年是鄂城鋼鐵公司極致能效年。目前,煉鐵廠雖然能效工作進(jìn)步明顯,但離達(dá)標(biāo)桿還有差距,致力于通過加強(qiáng)各工序的工藝紀(jì)律監(jiān)督等措施來力求突破。氮氣消耗就是其中一項。
氮氣消耗與生產(chǎn)成本密切相關(guān),如何在保障高爐穩(wěn)定高效生產(chǎn)的同時,降低氮氣消耗節(jié)約成本呢?
“我們借助今年2號高爐大修后的‘紅利’,本著‘一切成本皆可降’理念,精打細(xì)算‘過日子’,采取了‘三優(yōu)’操作法……”。2號高爐車間主任李利解釋道?!斑@個‘三優(yōu)化’,其實也不復(fù)雜,就是優(yōu)化高爐各氮氣使用點,切除無效用能點;維修更換破損的氮氣連接管道及接頭,避免氮氣浪費(fèi);優(yōu)化工藝操作參數(shù),做到精準(zhǔn)用氮?!?/p>
隨著2號高爐氮氣消耗數(shù)據(jù)唰唰下降,煉鐵廠隨即結(jié)合爐前現(xiàn)場設(shè)備和生產(chǎn)實際,進(jìn)一步優(yōu)化操作工藝,拓展操作經(jīng)驗。同時,與行業(yè)先進(jìn)對標(biāo),改進(jìn)齒輪箱新設(shè)備,減少氮氣用量;改善噴吹煤粉粒度,使噴吹煤補(bǔ)氣量減少200m3/h。
據(jù)統(tǒng)計,2024年截至目前,高爐氮氣累計單耗環(huán)比上年下降15.52m3/t,相當(dāng)于降低鐵成本6.21元/噸。
“下步,我們將繼續(xù)加強(qiáng)對工序能耗及成本影響較大指標(biāo)的管控力度,統(tǒng)籌推進(jìn)工藝節(jié)能、設(shè)備節(jié)能,讓降本增效工作走深走實,不斷提升鐵成本競爭力?!睙掕F廠能源環(huán)保室負(fù)責(zé)人堅定地說。(晏芳)