本報訊(記者柳琴聲 通訊員彭國雄)7月份,華菱漣鋼自發(fā)電量逾2.84億千瓦時,超計劃發(fā)電0.12億千瓦時,達(dá)到歷史最好紀(jì)錄。
7月份,該公司充分利用高爐和燒結(jié)線長周期穩(wěn)定的有利條件,有效控制高爐煤氣差壓和燒結(jié)余熱發(fā)電設(shè)備的故障率,優(yōu)化系統(tǒng)工藝操作和運行技術(shù)參數(shù),機組負(fù)荷率得到明顯改善。該公司通過從工作流程與細(xì)節(jié)入手,提高干熄焦?fàn)t數(shù)、加強焦?fàn)t上升管余熱回收利用和減少干熄焦外供量,其發(fā)電量明顯提升,發(fā)電負(fù)荷率保持在92%以上。
通過采取相關(guān)措施,該公司實現(xiàn)全流程工作節(jié)奏上的良好互動,挖掘煉鋼系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煤氣回收潛力和RH爐蒸汽工藝上的技術(shù)攻關(guān)空間,確保了RH爐用汽量的最佳效果。
同時,該公司在軋鋼系統(tǒng)采取嚴(yán)格控制庫存坯量,坯料出爐溫度較以往提升約20攝氏度;生產(chǎn)組織模式不斷優(yōu)化和提升計劃的軋制節(jié)奏,經(jīng)過采取一系列措施,大幅減少了煤氣消耗和爐外坯料的熱量損失,有效保障了煤氣發(fā)電系統(tǒng)的煤氣資源。
7月份,面對高溫天氣,該公司一方面加強煤氣資源的動態(tài)平衡、煤氣資源的科學(xué)導(dǎo)流和有效緩沖,嚴(yán)格控制煤氣管網(wǎng)安全運行和煤氣放散現(xiàn)象,為煤氣發(fā)電系統(tǒng)提供充足的能源;另一方面通過系統(tǒng)的改造升級,采用噴霧冷卻和溴化鋰?yán)鋮s方式,降低發(fā)電機組入口溫度,為高溫季節(jié)穩(wěn)定發(fā)電機組負(fù)荷提供了可靠的保障。
在蒸汽回收利用上,該公司主動對標(biāo)同行業(yè)先進指標(biāo),并采取相關(guān)措施,不斷優(yōu)化系統(tǒng)工藝,加強保溫和疏水管理,減少蒸汽壓力和熱量損失,組織燒結(jié)線料倉和脫硫系統(tǒng)用汽量攻關(guān),降低余熱發(fā)電蒸汽的外送量等,取得了一定成效。
《中國冶金報》(2019年08月22日 08版八版)