“高線車間、棒線車間軋制6.0盤螺品種時,可采用一臺打包機(jī)生產(chǎn),預(yù)計每年可節(jié)約8.42萬度電,節(jié)約成本45500元?!?/span>
“將棒線收集區(qū)與冷床兩個單獨(dú)的液壓站合并成一個液壓站,可以減少一臺90KW電機(jī)運(yùn)行,根據(jù)作業(yè)率測算,每年可節(jié)約用電31.6萬度,節(jié)約成本167500元。”
“棒線1#夾送輥長期運(yùn)轉(zhuǎn),如果改造采用連鎖控制,發(fā)生故障2#飛剪啟動時夾送輥才自動投入,每年可減少電耗3.08萬度,節(jié)約成本16600元。”
近日,方大萍安鋼安源軋鋼廠啟動 “節(jié)能金點(diǎn)子”方案,發(fā)動全員,群策群力,征集節(jié)能合理化建議,收到可行性節(jié)能建議32條,經(jīng)過對每一項節(jié)能措施進(jìn)行細(xì)致的論證和效益測算,預(yù)測節(jié)能降本成效可觀。
為進(jìn)一步降低能耗,節(jié)約成本,方大鋼鐵安源軋鋼廠將節(jié)能降耗指標(biāo)直接與主管科室、車間管理人員掛鉤、與員工收入掛鉤,完善能耗管理體系,形成“全員重視、全員參與”的良好氛圍。
該廠重新對《節(jié)能指南》和《能源管理考核辦法》進(jìn)行修訂評審,優(yōu)化整合,使之與生產(chǎn)實(shí)際相匹配。加大宣傳力度,組織全員學(xué)習(xí)最新版《節(jié)能指南》,從改變員工日常操作中浪費(fèi)能源的陋習(xí)開始,增強(qiáng)員工的節(jié)能意識。一是牢固樹立“抓節(jié)能降耗要像抓安全一樣常抓不懈”的意識,在生產(chǎn)、辦公區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)用電設(shè)備控制與管理,大到軋機(jī)電機(jī),小到電腦、空調(diào)和飲水機(jī),杜絕設(shè)備空運(yùn)行和不合理待機(jī);二是專業(yè)主管科室加強(qiáng)氣、水供應(yīng)系統(tǒng)的檢查,加強(qiáng)對消耗數(shù)據(jù)的“敏感度”。班組、車間、分廠逐級對能耗情況進(jìn)行自檢,開展能耗管理評比,及時對能源浪費(fèi)情況進(jìn)行整改。車間班組努力攻打有效作業(yè)率,減少工藝和設(shè)備故障,實(shí)現(xiàn)設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn)。減少浪費(fèi)行為,嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏”, 一道道擰緊能耗閘門,形成節(jié)能管理全覆蓋的高壓態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化工藝操作,推行設(shè)備改造,大力推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)和工藝新技術(shù),廣泛開展節(jié)能降耗合理化建議征集活動,對可行性建議實(shí)行重獎,深挖節(jié)能潛力,達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。(吳琦)