本報訊 11月23日,筆者在湖南煤化新能源有限公司干熄焦現(xiàn)場看到,一車車火紅的焦炭燃燒出爐,經(jīng)干熄爐頂部裝入密閉空間后熄滅,所產(chǎn)出的污染物得到有效聚攏,并通過干法脫硫工藝進行處理后排放。該公司環(huán)境除塵煙氣鈣基干法脫硫系統(tǒng)改造項目自9月4日投運以來,干熄焦煙氣外排濃度基本實現(xiàn)二氧化硫≤40毫克/立方米、顆粒物濃度≤5毫克/立方米,達到國家超低排放標準要求。
該項目投運后,煙氣中二氧化硫濃度得到有效控制,但顆粒物濃度遲遲不能達到國家超低排放標準要求,且鈣粉消耗過高。為此,該公司成立煙氣脫硫超低排放攻關小組,全面推進環(huán)境除塵煙氣脫硫改造提質(zhì)工作。
9月底,該公司將環(huán)境除塵煙氣過濾材質(zhì)改用為折疊濾筒,增加除塵器總過濾面積約7472.16平方米,顯著降低過濾風速,增強過濾效果,實現(xiàn)了顆粒物濃度<10毫克/立方米的超低排放目標,且除塵吸力明顯增大,即便降頻運行也可保證除塵效果,日均電耗較改造前下降約1200千瓦時/天。
10月下旬,該公司在環(huán)境除塵集合灰倉與煙氣脫硫鈣粉輸送管道之間增設鈣粉循環(huán)回用設施,將集合灰倉內(nèi)未完全反應的鈣粉再次輸送脫硫鈣粉管道內(nèi)進行二次反應,提高鈣粉利用率。11月份以來,該公司脫硫鈣粉消耗量實現(xiàn)穩(wěn)定可控,較10月份降低約2.4噸/天。
與此同時,該公司干熄焦車間持續(xù)開展標準化工作,組織專人對干熄焦環(huán)境除塵倉進行周期性清理、檢查、堵漏及濾材更換工作,全面增強對污染物的控制凈化能力,為實現(xiàn)超低排放目標奠定了基礎。 (左蜜琳)
《中國冶金報》(2023年12月28日 08版八版)