5月20日11:40,經過25天大修,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠4#混鐵爐圓滿完成檢修任務,比原計劃提前7天進鐵,為確保煉鋼老區(qū)的生產順行奠定扎實基礎。
未雨綢繆,架起“高速橋”。檢修前期,該單位根據以往混鐵爐檢修過程中,檢修與生產天車使用沖突,影響效率問題,未雨綢繆,提前策劃,安裝了鋼構高架電葫蘆,保證了混鐵爐大修物料的順利進出,為節(jié)省工期架起了“高速橋”。
統(tǒng)籌規(guī)劃,兩手方案見效果。大修前,該單位通過對4#混鐵爐服役情況的整體分析,制定了全拆和部分拆除兩套拆爐方案,經過現場對爐底耐材侵蝕情況進行整體測量,經過研究分析,最終決定對易接縫夾角侵蝕部位進行拆除重砌,保留爐底。此舉節(jié)約了30余噸耐材,節(jié)省3天工期。
細節(jié)處理,彰顯工藝的魅力。結合爐內耐材侵蝕情況,對爐墻的修砌使用了新的套澆工藝,對前后墻、左右端墻盛鐵,渣線部位進行局部澆注料套澆,保證爐體整體結構穩(wěn)定的同時使爐墻特別是渣線部位更加耐侵蝕、耐沖刷,在混鐵爐服役后期可以更好地保護后墻不掉料,保證混鐵爐的安全使用。
八天烘爐,緊守工藝底線。烘爐使用轉爐煤氣、焦爐煤氣雙保險烘爐,各方協(xié)調確保烘爐煤氣的正常供應。烘爐過程嚴格按科學8天烘爐曲線進行烘爐,時間不打折,保證烘爐質量。
經過13天日夜奮戰(zhàn),完成了檢修過程中拆爐、砌爐的兩項有工期彈性的檢修任務,比原計劃工期提前了4天,最終圓滿完成了4#混鐵爐大修任務。