“李班長,你的‘分離式優(yōu)化攻關(guān)’金點(diǎn)子效果顯著,在保證生產(chǎn)的同時我們的勞動強(qiáng)度也大大降低了!”近日,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠原料作業(yè)區(qū)上料工小王高興地對電工班長老李說道。
原來,該單位上料振篩原設(shè)計采用繼電控制,兩臺電機(jī)同時動作。由于受機(jī)械卡阻、落料沖擊、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)磨損等影響,兩臺電機(jī)傳動出現(xiàn)不同步現(xiàn)象,電機(jī)容易燒損,振篩振動幅度小,且在更換電機(jī)過程中,單臺設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn), 1-4#轉(zhuǎn)爐僅每班上料石灰就需90分鐘左右,操作人員勞動強(qiáng)度大。
經(jīng)過一段時間的現(xiàn)場蹲點(diǎn)研究,電工班長老李將上料振篩兩臺電機(jī)改為“分離式”控制。給兩臺電機(jī)分別敷設(shè)電纜,不改變原控制方式,安裝變頻器,與插板閥聯(lián)鎖,變頻器啟動信號取自振篩原設(shè)計接觸器輔助接點(diǎn)。啟動后,兩個變頻器分別拖動兩臺電機(jī),兩臺電機(jī)速度、轉(zhuǎn)矩互不影響??梢苑謩e調(diào)節(jié)、控制,振篩整體振動不受單臺電機(jī)或變頻器故障影響;而且采用獨(dú)立控制后,振篩運(yùn)轉(zhuǎn)振幅增大,石灰下料速度更快,每班上料石灰耗時由原來的90分鐘降為現(xiàn)在的60分鐘。
運(yùn)行一段時間以來,效果明顯。人員勞動強(qiáng)度減輕,滿足生產(chǎn)需求。而且優(yōu)化后,年可以節(jié)約電費(fèi)2.92萬元,降低設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用4.47萬元。