LF精煉爐作為煉鋼生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一,具有均勻成分、微調(diào)、脫硫、脫氧、去夾雜物、協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)爐與連鑄之間的生產(chǎn)節(jié)奏、降低鐵鋼比等作用,而測(cè)溫、取樣是整個(gè)LF爐爐外精煉不可或缺的環(huán)節(jié),對(duì)鋼水成分及溫度控制至關(guān)重要。
韶鋼煉鋼廠4號(hào)LF精煉爐之前一直采用手工方式進(jìn)行測(cè)溫、取樣。工人需要佩戴好隔熱面具和手套,站在爐口,手持測(cè)槍安裝探頭并插入約1600℃的鋼水中。在每個(gè)冶煉周期中,通常需要進(jìn)行6—8次的測(cè)溫、取樣工作,工人勞動(dòng)強(qiáng)度較大。
為減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、提高安全系數(shù),滿足打造煉鋼智能化的要求,2018年12月,韶鋼煉鋼廠實(shí)施“4號(hào)LF精煉爐機(jī)械手測(cè)溫取樣控制系統(tǒng)改造”項(xiàng)目,2019年3月31日,項(xiàng)目熱試取得成功。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期調(diào)試、整改,現(xiàn)投入運(yùn)行。
該系統(tǒng)主要由工業(yè)機(jī)器人、探頭拆裝裝置、測(cè)槍及其定位裝置、鋼水液面檢測(cè)裝置以及PLC、工控機(jī)等組成,通過(guò)數(shù)據(jù)通訊及信號(hào)交接與控制,將各模塊之間有機(jī)的結(jié)合在一起,把來(lái)自操作人員的指令通過(guò)PLC傳遞給機(jī)器人和測(cè)槍裝置,實(shí)現(xiàn)無(wú)人化測(cè)溫、取樣。
系統(tǒng)大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,優(yōu)化人力資源1名。同時(shí),崗位員工與危險(xiǎn)源得到隔離,大大降低了發(fā)生安全事故的可能性。