工藝優(yōu)化勇破冰
6月9日,1#棒線成功軋制165方坯,標志著軋鋼廠165方坯的軋制從高線延伸至棒線,高線、1#棒線實現(xiàn)165方坯批量軋制,2#棒線因其設備的特殊性,未能進行165方坯軋制,為生產(chǎn)組織帶來了考驗,若不進行工藝改進,2#棒線推進還需三個月,成為了生產(chǎn)組織的一個“冰點”。為使2#棒線實現(xiàn)165方坯軋制,技術人員在高線、1#棒線成功改造的經(jīng)驗基礎上,結(jié)合2#棒線獨特的工藝布置形式,因地制宜,在保證粗軋6架出口為φ68mm圓型料型不變的情況下,通過重新分配1-5架壓下量,均衡設備負荷,計算出了適合2#棒線的工藝參數(shù),經(jīng)過料型的精確預測和控制、導衛(wèi)的準確選型,粗軋成功消化165方坯,整個軋制過程穩(wěn)定,成品質(zhì)量良好。
設備升級強底氣
在2#棒線預留的11、12架軋機設備未安裝的情況下軋制165方坯,電機負荷勢必會非常大,即使軋制成功,也不能保證批量化生產(chǎn),存在較大設備隱患。軋鋼廠利用7月底為期5天的檢修,對軋線8臺主電機進行了更換,功率在原基礎上提升20%~33%,增強了設備“底氣”,確保生產(chǎn)時設備負荷在75%以內(nèi),符合設備安全運行標準要求。
通過此次工藝、設備改造,促成了165方坯的全面推廣使用,可有效提升產(chǎn)量和指標,降低生產(chǎn)成本,為超額完成公司2019年生產(chǎn)經(jīng)營追趕超越目標奠定了堅實基礎。