三季度,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠緊緊圍繞公司降本增效目標,積極組織技術人員和全體員工,定措施、挖潛力,開展降低鐵水單耗攻關活動,通過不懈努力,三季度鐵水消耗完成846.64kg /t,超過公司攻關三臺階目標要求,創(chuàng)效可觀。較2018年鐵水單耗降低44.92kg/t,其中7月份鐵水單耗達到歷史最優(yōu)。
降低鐵水消耗,不但可以增加廢鋼消耗量,實現(xiàn)節(jié)鐵增鋼目標,而且還可以減少鋼水冶煉過程中碳的氧化,減少碳排放,實現(xiàn)低碳清潔生產(chǎn),并且相應降低溶劑消耗,煉鋼廠對此十分重視,從以下幾方面精準施策,確保了鐵水消耗的降低。
一是嚴把廢鋼質量關。煉鋼廠原料車間與公司相關部門共同努力,嚴格按照《廢鋼管理制度》對每一車進廠廢鋼進行驗收,對含雜、料型等進行研判,把好廢鋼驗收關。煉鋼廠對每批次廢鋼質量進行抽檢,通過在廢鋼區(qū)增設中頻爐,抽樣檢驗各類廢鋼出水率,確保入爐廢鋼質量。
二是做好轉爐冶煉的優(yōu)化提升。煉鋼廠要求生產(chǎn)科在組織生產(chǎn)過程中,及時關注鐵水溫度變化,確保鐵水物理熱大于1330℃以上;同時,要求轉爐各班在鋼水冶煉過程中,優(yōu)化渣料結構,開展留渣操作,研究少渣冶煉工藝,增加廢鋼比,提升轉爐指標。
三是加強生產(chǎn)節(jié)奏管控,縮短兌鐵、加廢鋼時間。通過優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù),縮短轉爐供氧時間;使用φ170mm出鋼口,減少出鋼時間,使轉爐冶煉周期縮短3分鐘/爐,為多“吃”廢鋼減消耗創(chuàng)造有利條件。
四是穩(wěn)定轉爐裝入量,優(yōu)化轉爐操作。通過提高一次倒爐率、提升出鋼碳、減少噴濺及降低渣中帶鐵量等措施,提高單爐次出鋼量,降低鐵水單耗。
五是內(nèi)部聯(lián)動,高效運行,為鋼水冶煉提供服務。原料車間每天對鐵水進購量、在途鐵水量和廢鋼庫存量等物料進行及時跟蹤、反饋,確保物料信息準確,為轉爐生產(chǎn)提供服務。生產(chǎn)科、原料車間對每罐進廠鐵水的成分、溫度進行核查,對不符合要求的及時按措施進行處置;技術科根據(jù)鐵水成分變化,及時調整廢鋼配比模式。
下一步,煉鋼廠將通過嚴把高密度壓塊、破碎塊等廢鋼質量驗收關,進一步優(yōu)化轉爐操作,提高生產(chǎn)效率,減少鋼包周轉數(shù)量,降低鋼包空冷時間,降低出鋼溫度,增加富余熱量等措施,進一步增加廢鋼加入量,降低鐵水單耗。 (成澤強 王鮮明)