近日,陜鋼集團龍鋼公司聚焦“高爐高效冶煉”生產(chǎn)課題,立足實際,充分發(fā)揮干部職工聰明才智,通過自主設(shè)計一種新型混料筒揚料板裝置,成功提升了混合料粒度合格率,確保為高爐實時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦,預(yù)計年可創(chuàng)效百萬元以上。
改造前,該公司400㎡燒結(jié)系統(tǒng)混合機因原燃料結(jié)構(gòu)條件限制,致使筒體內(nèi)部混合料摩擦力下降,易造成混料筒波動性吐料現(xiàn)象,導(dǎo)致混合料粒度組成、水分頻繁波動,不利于高爐高效冶煉。
為進一步提升混合料粒度合格率,該公司技術(shù)人員決定自主設(shè)計筒體內(nèi)壁角鐵式擋料板,通過增大混合料安裝角度和物料向上揚程,采用間距2.5米的星型結(jié)構(gòu)和螺栓進行固定安裝等舉措,一舉降低了擋料板在生產(chǎn)過程中磨損脫落的現(xiàn)象,穩(wěn)定了混料筒出料流量。改造后,不僅對物料轉(zhuǎn)運帶機尾橡膠托輥裝置起到一定保護作用,而且使混合料粒度≥3mm占比穩(wěn)定至68%以上,平均粒徑達4.68mm,燒結(jié)礦成礦率由72%提升至74%,為后續(xù)燒結(jié)過程氣流分布合理性和液相生成起到促進作用。(彭元飛 楊梅)