不算不知道,一算嚇一跳。降本,高招不斷!探索高招背后,近日,記者對該項目改造進行了實地走訪。
要改,傳統(tǒng)觀念要摒棄
料場為燒結供應焦粉如果經(jīng)過地坑,可直接進入破碎,一條皮帶也不用走。但是在以往操作中,往往從煉鐵和焦化來地坑的焦粉總是集中一起到地坑,導致地坑“料”滿為患,多余的料無法通過地坑實現(xiàn)運輸,只能通過大型堆取料機,通過9條皮帶運輸?shù)较到y(tǒng)進行破碎,在此過程中,職工要啟動各種設備,不僅增加了職工的勞動強度,造成人力浪費,而且增加了設備啟動電費、運途損失等消耗??磻T了、干慣了的傳統(tǒng)觀念要摒棄,公司噸鋼降本300元攻關活動開啟后,這項問題攻關被提到了重要議事日程。
要做,大膽探索新路徑
針對問題,煉鐵事業(yè)部首鋼服務團專家迅速組建專項攻關組,會同高爐、料場、燒結、焦化等相關作業(yè)區(qū)專業(yè)人員進行專題研究,通過多次實地調研,他們發(fā)現(xiàn):焦化、高爐系統(tǒng)的焦粉一般都集中在上午運輸卸車,上午8點左右,不到2個小時焦倉就被大量運輸來的焦粉堆滿了。集中運輸,是造成焦粉不得不通過大型設備另行運輸?shù)摹白锟準住薄=?jīng)過專家團隊的反復研究論證,他們集思廣益,找到了運送焦粉的新思路。
要為,思路落到行動上
在新思路的引導下,一種新型送料模式逐步形成。采取雙管齊下的模式:一是“錯時”送料,焦化和高爐系統(tǒng)的焦粉不許同時運送,高爐在上午8點左右送料,焦化必須在每天中午以后送料,避免料多堵塞地坑。二是加大焦粉破碎力度,要求燒結系統(tǒng)職工加速對焦粉的破碎,讓焦粉快速沉入地坑以下,增加地坑運輸能力,緩解地坑“料”滿為患的壓力。
要算,精益管控,提升效益
新的組織模式和操作模式打破了以往的制約“瓶頸”。首鋼服務團專家說:“新的操作模式只需按定量化、標準化操作模式推進,一分錢也不用花,真正體現(xiàn)了高效協(xié)同,向管理要效益”。全新的模式在工作實踐中發(fā)揮了明顯的作用,所帶來的成果使人振奮,解決以往存在的問題,也讓降本收獲成效。到主料場的焦粉少了,減少了倒運車輛的使用臺班費,一個月節(jié)省近1.2萬余元;每班少運2個小時焦粉,堆取料機降電耗近1250多度,一個月下來節(jié)省電費2萬余元,直接經(jīng)濟效益可達到3.4萬余元。另外,在運料上避免使用堆取料機和運輸皮帶,也為該設備更好地搶卸車和多上料贏得了時間,取得了一舉多得的好效果。( 陳世宇 都大龍 )