通過加強技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化工序銜接、加快生產(chǎn)節(jié)奏等一系列有針對性的措施,今年以來,板材煉鋼廠生產(chǎn)效率明顯提升,實現(xiàn)了精煉工序處理周期縮短,常規(guī)鑄機產(chǎn)量、鑄機連澆爐數(shù)、熱過熱裝率、魚雷周轉(zhuǎn)率有效提高,鋼包下線時間進一步降低,在提產(chǎn)量、降成本的賽道上“跑出”創(chuàng)效“加速度”。前7個月,該廠產(chǎn)量同比提高16.55萬噸,成本對標預算降低6000萬元。
面對集團生產(chǎn)對煉鋼工序提出的要求,今年以來,該廠立足企業(yè)發(fā)展大局,按照集團總體部署,堅持問題導向、目標導向,眼睛向內(nèi),深挖內(nèi)潛,瞄準內(nèi)部管理水平提升、工藝技術(shù)改進和生產(chǎn)過程管控等方面工作,制訂了一系列有針對性的目標和措施,逐項落實,逐項突破。
為了提高常規(guī)鑄機產(chǎn)量,該廠嚴格控制各工序生產(chǎn)節(jié)奏時間點,優(yōu)化工序間銜接,提高鑄機拉速。同時,完善崗位競賽,鼓勵工序崗位縮短處理周期,進一步提高班產(chǎn)。4月12日,該廠一、二、五號鑄機突破日產(chǎn)紀錄。為了提高鑄機連澆爐數(shù),該廠加強生產(chǎn)節(jié)奏高效率管理,七號鑄機實現(xiàn)了在線調(diào)窄功能、倒角結(jié)晶器在線調(diào)寬,并且達到國內(nèi)先進水平,既降低了中間包消耗,又提高了鑄機作業(yè)率。截至目前,該廠六號鑄機平均連澆爐數(shù)對比去年提高0.89爐/澆次;七號鑄機提高0.4爐/澆次;一號、二號鑄機平均連澆爐數(shù)提高0.67爐/澆次,進一步降低了鋼鐵料和耐材消耗成本。
為進一步提高生產(chǎn)效率,該廠針對鑄機機型多、各線生產(chǎn)周期不同、無法實現(xiàn)爐機匹配的實際,分區(qū)域進行爐機匹配,合理匹配鋼包周轉(zhuǎn),縮短精煉處理周期,減少工序處理溫降和降低升溫鋁量。同時,通過對鑄機周期和拉速進行調(diào)整,最終將轉(zhuǎn)爐-鋼包-精煉-連鑄周期全線匹配,實現(xiàn)鑄機生產(chǎn)和質(zhì)量的高效穩(wěn)定運行。他們還通過使用倒角結(jié)晶器,推行VSV控流技術(shù),細化鋼種的錳硫比要求等措施,逐步提高鑄坯的熱過率;通過內(nèi)部生產(chǎn)、設備的穩(wěn)定運行減少熱停等方式,提高魚雷周轉(zhuǎn)效率。此外,該廠還通過完善轉(zhuǎn)爐智能煉鋼系統(tǒng)、細化精煉工序內(nèi)部操作等措施,降低精煉工序的處理周期,促進了電耗和RH升溫鋁消耗的進一步降低。今年以來,該廠精煉處理周期對比去年縮短4分鐘,為后續(xù)提升鑄機拉速提供了保障。
該廠還通過降低鋼包下線時間、雙路徑改單路徑生產(chǎn)、單RH供鋼等途徑提高生產(chǎn)效率。目前,該廠鋼包下線時間對比去年平均水平縮短16分鐘,有效降低了升溫電耗和RH升溫鋁消耗。雙路徑改單路徑生產(chǎn)后,該廠鋼包周轉(zhuǎn)時間縮短3.4分鐘,每澆次鋼包使用數(shù)量減少一個,同時也提高了吊車效率,并且降低了LF升溫電耗。通過開展單RH攻關(guān),該廠有效利用RH殘余熱能降低了升溫成本。上半年,該廠實現(xiàn)升溫鋁耗77.1kg/爐,對比去年降低40.4kg/爐。
面對集團生產(chǎn)對煉鋼工序提出的要求,今年以來,該廠立足企業(yè)發(fā)展大局,按照集團總體部署,堅持問題導向、目標導向,眼睛向內(nèi),深挖內(nèi)潛,瞄準內(nèi)部管理水平提升、工藝技術(shù)改進和生產(chǎn)過程管控等方面工作,制訂了一系列有針對性的目標和措施,逐項落實,逐項突破。
為了提高常規(guī)鑄機產(chǎn)量,該廠嚴格控制各工序生產(chǎn)節(jié)奏時間點,優(yōu)化工序間銜接,提高鑄機拉速。同時,完善崗位競賽,鼓勵工序崗位縮短處理周期,進一步提高班產(chǎn)。4月12日,該廠一、二、五號鑄機突破日產(chǎn)紀錄。為了提高鑄機連澆爐數(shù),該廠加強生產(chǎn)節(jié)奏高效率管理,七號鑄機實現(xiàn)了在線調(diào)窄功能、倒角結(jié)晶器在線調(diào)寬,并且達到國內(nèi)先進水平,既降低了中間包消耗,又提高了鑄機作業(yè)率。截至目前,該廠六號鑄機平均連澆爐數(shù)對比去年提高0.89爐/澆次;七號鑄機提高0.4爐/澆次;一號、二號鑄機平均連澆爐數(shù)提高0.67爐/澆次,進一步降低了鋼鐵料和耐材消耗成本。
為進一步提高生產(chǎn)效率,該廠針對鑄機機型多、各線生產(chǎn)周期不同、無法實現(xiàn)爐機匹配的實際,分區(qū)域進行爐機匹配,合理匹配鋼包周轉(zhuǎn),縮短精煉處理周期,減少工序處理溫降和降低升溫鋁量。同時,通過對鑄機周期和拉速進行調(diào)整,最終將轉(zhuǎn)爐-鋼包-精煉-連鑄周期全線匹配,實現(xiàn)鑄機生產(chǎn)和質(zhì)量的高效穩(wěn)定運行。他們還通過使用倒角結(jié)晶器,推行VSV控流技術(shù),細化鋼種的錳硫比要求等措施,逐步提高鑄坯的熱過率;通過內(nèi)部生產(chǎn)、設備的穩(wěn)定運行減少熱停等方式,提高魚雷周轉(zhuǎn)效率。此外,該廠還通過完善轉(zhuǎn)爐智能煉鋼系統(tǒng)、細化精煉工序內(nèi)部操作等措施,降低精煉工序的處理周期,促進了電耗和RH升溫鋁消耗的進一步降低。今年以來,該廠精煉處理周期對比去年縮短4分鐘,為后續(xù)提升鑄機拉速提供了保障。
該廠還通過降低鋼包下線時間、雙路徑改單路徑生產(chǎn)、單RH供鋼等途徑提高生產(chǎn)效率。目前,該廠鋼包下線時間對比去年平均水平縮短16分鐘,有效降低了升溫電耗和RH升溫鋁消耗。雙路徑改單路徑生產(chǎn)后,該廠鋼包周轉(zhuǎn)時間縮短3.4分鐘,每澆次鋼包使用數(shù)量減少一個,同時也提高了吊車效率,并且降低了LF升溫電耗。通過開展單RH攻關(guān),該廠有效利用RH殘余熱能降低了升溫成本。上半年,該廠實現(xiàn)升溫鋁耗77.1kg/爐,對比去年降低40.4kg/爐。