近日,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠1#高爐熱風(fēng)爐在實(shí)施大修過程中,通過熱風(fēng)爐運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、新建熱風(fēng)管道快速合茬及在線停用熱風(fēng)爐等系列技術(shù)創(chuàng)新,順利實(shí)現(xiàn)了熱風(fēng)爐運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)可控、大修方案最優(yōu)、高爐指標(biāo)無損的最大綜合效益,一舉取得了行業(yè)技術(shù)新突破。
創(chuàng)新一:科學(xué)監(jiān)測,實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐監(jiān)護(hù)運(yùn)行技術(shù)突破
該廠1#高爐3座熱風(fēng)爐2009年元月份開爐投運(yùn),采用卡盧金頂燃式結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)為風(fēng)溫1200℃。在歷經(jīng)多年生產(chǎn)和2次涼爐后,該高爐3座熱風(fēng)爐蓄熱室均出現(xiàn)外環(huán)迷宮磚下陷嚴(yán)重,1座熱風(fēng)爐出現(xiàn)拱頂錐段砌體變形、硅磚斷裂等現(xiàn)象,制約正常生產(chǎn)安全順行。
針對拱頂錐段砌體變形、硅磚斷裂等問題,該廠經(jīng)對熱風(fēng)爐實(shí)際狀態(tài)多次論證后,最終認(rèn)為該熱風(fēng)爐具備監(jiān)護(hù)運(yùn)行條件,決定對三座熱風(fēng)爐采用紅外雙視及鋼殼溫度在線檢測儀技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)部位溫度數(shù)據(jù),在監(jiān)護(hù)狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)行。
創(chuàng)新二:不休風(fēng)加設(shè)盲板,實(shí)現(xiàn)維修技術(shù)突破
從長期安全生產(chǎn)考慮,該廠同步制訂了新建1座熱風(fēng)爐,然后對其余3座熱風(fēng)爐輪換大修的實(shí)施方案,以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)維修效益最大化。
新建熱風(fēng)爐建成投運(yùn)后,對原熱風(fēng)爐輪換停爐大修,同時(shí)為確保檢修安全,大修熱風(fēng)爐所有介質(zhì)管道均需加設(shè)盲板。但按照以往規(guī)定,加設(shè)熱風(fēng)閥、冷風(fēng)閥及煤氣切斷閥盲板必須在高爐休風(fēng)期間進(jìn)行。新建熱風(fēng)爐建成具備合茬條件后,該廠從生產(chǎn)大局出發(fā),廣泛交流技術(shù)方案,決定打破常規(guī),在高爐不休風(fēng)條件下,完成所有介質(zhì)盲板加設(shè)施工,并成功付諸實(shí)施。
創(chuàng)新三:快速對接,實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐管道高效合茬技術(shù)突破
據(jù)了解,新建熱風(fēng)爐建成投運(yùn)最關(guān)鍵、安全風(fēng)險(xiǎn)最大、施工難度高的難題是新建熱風(fēng)總管與原系統(tǒng)熱風(fēng)總管合茬,一般合茬施工時(shí)間不小于6天,而且施工風(fēng)險(xiǎn)較高。
為確保安全順利完成合茬工作,技術(shù)人員多次進(jìn)行工藝方案優(yōu)化、討論合茬施工方案,最終在確保安全的情況下,實(shí)現(xiàn)了48小時(shí)安全高效完成新建熱風(fēng)爐管道與舊管道對接,為公司高爐熱風(fēng)爐大修開創(chuàng)了成功案例,并取得了管道合茬對接等多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新突破。(張振峰 吉飛鵬)