日前,京唐熱軋部塔型修復(fù)機(jī)智能修復(fù)系統(tǒng)順利上線運(yùn)行,成功實(shí)現(xiàn)了塔型修復(fù)機(jī)對鋼卷規(guī)格的自動識別、夾持壓力的自動匹配功能,對提高鋼卷外觀質(zhì)量起到了重要作用。
鋼卷塔形缺陷是熱軋生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)的一種缺陷。該缺陷不僅會影響鋼卷的外觀質(zhì)量,且在天車使用夾鉗吊運(yùn)過程中容易造成鋼卷的邊部折損,造成二次損傷。鋼卷塔形修復(fù)機(jī)是軋后工序用于鋼卷外觀修復(fù)的重要設(shè)備,京唐2250毫米、1580毫米兩條熱軋產(chǎn)線早在投產(chǎn)之初就配備了相關(guān)設(shè)備。但隨著產(chǎn)線品種規(guī)格的不斷拓展,現(xiàn)有塔型修復(fù)機(jī)初始設(shè)計的單一夾持壓力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足當(dāng)前生產(chǎn)工藝要求,特別是在修復(fù)薄規(guī)格帶鋼鋼卷過程中,在初始設(shè)計1200KN的夾持壓力下鋼卷很容易出現(xiàn)破邊現(xiàn)象,需要上平整進(jìn)行二次修復(fù),增加了工序成本。
為提升塔型修復(fù)機(jī)的修復(fù)能力,提高鋼卷外觀修復(fù)質(zhì)量,該部充分發(fā)揮專業(yè)聯(lián)合作戰(zhàn)優(yōu)勢,迅速組織一級自動化專業(yè)等人員展開技術(shù)攻關(guān)。他們按照產(chǎn)品規(guī)格,對前期塔型修復(fù)機(jī)修復(fù)后出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)梳理,研究討論具體改造方案,并通過優(yōu)化自動化一級控制程序、在原有設(shè)備上增加壓力傳感器等手段,實(shí)現(xiàn)了對塔型修復(fù)機(jī)不同夾持壓力的精準(zhǔn)控制。
實(shí)現(xiàn)塔型修復(fù)機(jī)對鋼卷規(guī)格的自動識別、夾持壓力自動匹配的關(guān)鍵就是打通自動化一級和二級系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸通道,使二級系統(tǒng)下發(fā)的帶鋼厚度數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)化為設(shè)備控制指令。但在系統(tǒng)對接過程中,一級系統(tǒng)對接收到的數(shù)據(jù)卻怎么也識別不了。面對問題,技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì)主動出擊,圍繞數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等方面持續(xù)展開研究。通過優(yōu)化調(diào)整,成功打通了數(shù)據(jù)傳輸通道,先后完成厚度1.6毫米馬口鐵、1.48毫米耐候鋼等各種薄規(guī)格鋼卷的夾持試驗(yàn),效果良好,徹底消除了鋼卷塔形缺陷修復(fù)過程中的破邊現(xiàn)象,在提高熱軋產(chǎn)品外觀質(zhì)量的同時,有效降低了生產(chǎn)成本。