12月8日,河鋼集團(tuán)張宣科技氫冶金公司豎爐平臺(tái)上光影交織。在主控室內(nèi),技術(shù)骨干們嚴(yán)陣以待,盯在現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)科科長(zhǎng)閆軍打起了十二分精神,等待著一個(gè)重要時(shí)刻的到來(lái)。
“閆哥,焦?fàn)t煤氣發(fā)生量環(huán)比降低了216.89 m3/t,DRI日產(chǎn)提高了近40噸,看來(lái)我們這些天降耗攻關(guān)取得了初步成效!”氫冶金作業(yè)區(qū)技術(shù)員張二濤在電腦前邊注視著成本管理分析平臺(tái)中變動(dòng)成本指標(biāo)邊把這個(gè)好消息分享給了閆軍。
原來(lái)前段時(shí)間閆軍和張二濤在豎爐頂部查看設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況時(shí)發(fā)現(xiàn)管道水流不順暢,如果生產(chǎn)任務(wù)再加大,會(huì)進(jìn)一步提升操作難度。癥結(jié)在哪里?
“根據(jù)順控程序與數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果來(lái)看,差異很明顯,我們必須對(duì)原控制程序進(jìn)行改造?!惫リP(guān)小組成立之初,閆軍就明確主攻方向。
經(jīng)過(guò)縝密的研究論證,他們結(jié)合豎爐生產(chǎn)實(shí)際,制定了靶向攻關(guān)方案:切換工藝控制模式,在滿足正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,適當(dāng)增加氣體循環(huán)量,提高反應(yīng)速率……一系列優(yōu)化措施實(shí)施后,效果立竿見(jiàn)影,焦?fàn)t煤氣單耗顯著降低,且降本1.7元/噸。
當(dāng)晨幕輕輕拉開(kāi),和煦的陽(yáng)光照進(jìn)豎爐平臺(tái),在氫基豎爐下方,閆軍注視著D1 皮帶機(jī)緩慢運(yùn)送著高品質(zhì)DRI 產(chǎn)品進(jìn)入筒倉(cāng)。這時(shí),他的手機(jī)上傳來(lái)一條微信信息:“經(jīng)檢驗(yàn),DRI 金屬化率超過(guò)94%,成本環(huán)比降低8%?!边@一系列數(shù)據(jù),代表他和團(tuán)隊(duì)又成功摘取了一顆技術(shù)攻關(guān)的碩果,讓他心中的喜悅之花悄然綻放。
據(jù)悉,今年以來(lái),張宣科技氫冶金公司累計(jì)開(kāi)展加熱爐快速升溫、工藝氣壓縮機(jī)CAS模式等各類技術(shù)攻關(guān)14項(xiàng)。 (谷莉莉)