為降低鑄機(jī)生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,寶武集團(tuán)中南股份煉鋼廠二煉鋼連鑄作業(yè)區(qū)黨支部黨員骨干充分發(fā)揮先鋒作用,積極推進(jìn)降低鑄坯異常切廢率專項(xiàng)攻關(guān),取得良好效果。
他們對(duì)操作流程進(jìn)行優(yōu)化,減少因鑄機(jī)設(shè)備及耐火材料等問題導(dǎo)致的異常切廢,從而實(shí)現(xiàn)成本的大幅節(jié)約。在這個(gè)過程中,首先針對(duì)6號(hào)連鑄、7號(hào)連鑄機(jī)的塞棒機(jī)構(gòu)和液位接收器等重要設(shè)備部件,采取下線細(xì)致排查,并對(duì)潛在問題進(jìn)行整改,確保了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。此舉有效減少了生產(chǎn)過程中因設(shè)備問題導(dǎo)致的鑄坯異常切廢,進(jìn)一步提升了設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。
在8號(hào)連鑄機(jī)的生產(chǎn)過程中,他們針對(duì)鋼水氧性問題,深入分析氧含量對(duì)鑄坯質(zhì)量的影響,并優(yōu)化包齡和耐材使用的穩(wěn)定性管理,從而制定有針對(duì)性的改進(jìn)措施。此外,持續(xù)開展浸入式水口質(zhì)量提升工作,要求廠家跟蹤生產(chǎn)以及新水口的試用對(duì)比,以降低因耐材問題導(dǎo)致的異常切廢。在此基礎(chǔ)上,采取有針對(duì)性的改進(jìn)措施,降低因耐材問題導(dǎo)致的異常切廢。
通過一系列扎實(shí)有效的措施,煉鋼廠二煉鋼連鑄作業(yè)區(qū)生產(chǎn)效率得以提升,為降低成本、提高效益注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。2023年12月的連鑄異常切廢率從年均水平0.09%降至0.03%,降低成本達(dá)10萬元。(王尾珠)