寶武集團在中南鋼鐵上半年度班組關(guān)鍵指標對標提升中,中南股份軋材廠棒一生產(chǎn)作業(yè)區(qū)所屬4個班組成功進入進步最快班組前15名。他們發(fā)揚成績,乘勝追擊,7月棒一線煤氣單耗環(huán)比下降27.85%,創(chuàng)歷史新低。
開展降耗攻關(guān)迎戰(zhàn)市場“嚴冬”
棒一生產(chǎn)作業(yè)區(qū)負責(zé)人陳小星聯(lián)合各班組加熱組長成立煤耗攻關(guān)專項小組,致力于降低煤耗,全力提升生產(chǎn)效益。專項小組積極落實公司“算賬經(jīng)營、精益管理”要求,多次組織召開煤氣攻關(guān)專題會議,深刻認識煤氣降本在當前激烈競爭環(huán)境下的極端重要性和緊迫性。專項小組深入剖析從鋼坯入爐到軋制成材中的每一個環(huán)節(jié),全力尋找可能的降耗空間,成功制定降低煤氣單耗管理細則,形成了完善的能耗管控機制,規(guī)范了各環(huán)節(jié)的操作流程和標準,切實落實了具體的責(zé)任劃分和考核制度。
積極發(fā)揮直送輥道投用“紅利”
6月份,棒一生產(chǎn)作業(yè)區(qū)緊緊抓住直送輥道投用能夠提高入爐鋼溫度這一“紅利”,努力使生產(chǎn)更穩(wěn)定高效。他們聯(lián)合煉鋼連鑄工序,對現(xiàn)場進行全面排查,致力于故障改善,積極征集合理化建議,并反復(fù)試驗。通過在往返臺架定梁處焊接一排“小牙齒”,使需要收集的鋼坯落在“小牙齒”上,得以實現(xiàn)精準翻面,成功解決了取鋼機取鋼下窩夾不起的問題。同時,在往返臺架定梁的另一端加裝擋板,在滿足取鋼機高度行程要求的情況下,有效防止收集的鋼坯越過擋板砸壞水冷設(shè)備。此外,上料輥道加裝了隔熱罩和水冷裝置,有效避免了輥道軸承因過熱而燒壞的現(xiàn)象,整改獲得顯著效果,順利度過直送輥道投用初期的磨合期。
強化協(xié)同實現(xiàn)精益生產(chǎn)管理
棒一生產(chǎn)作業(yè)區(qū)從坯料銜接、鋼坯直送、加熱操作等各個環(huán)節(jié)進行探索和實踐,努力實現(xiàn)生產(chǎn)精益管理。直送坯優(yōu)先入爐,軋線必須確保生產(chǎn)效率盡快進行消化,合理匹配煉鋼生產(chǎn)情況,拉速慢來坯慢,軋線降速控溫,不摻冷坯;拉速快,減少熱坯下保溫坑,使用最快生產(chǎn)節(jié)奏生產(chǎn)。當直送突發(fā)故障導(dǎo)致中斷時,當班需做好預(yù)判,視情況考慮坯料是否進保溫坑。在確保安全的前提下加熱爐保火苗時,流量盡量控低。各班如遇成份異常而不能直送時,需第一時間協(xié)調(diào)保溫車送至現(xiàn)場,并視生產(chǎn)情況決定入爐還是入坑,盡量減少冷坯入爐提高熱裝率。
7月,棒一線的熱裝率環(huán)比提升19.27%;平均裝爐溫度對比上半年均值提升了103℃;煤氣單耗環(huán)比下降了27.85%;其中平均入爐鋼溫和煤耗均刷新歷史紀錄。(陳娟)