為總結(jié)推廣2020年度QC活動成果,進(jìn)一步激發(fā)廣大干部職工心往一處想,勁往一處使,激發(fā)潛能,同心協(xié)力,為轉(zhuǎn)型升級沖千億做貢獻(xiàn),2月2日新余鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱新鋼)檢測中心舉辦了2020年度QC論文成果發(fā)布會”。
經(jīng)過專家嚴(yán)格評審,來自新鋼檢測中心煉鋼化驗車間二鋼化驗QC小組的《降低光譜銑床刀片損耗》技壓群芳,獲得本年度QC成果一等獎,環(huán)境監(jiān)測室環(huán)境監(jiān)測QC小組的《提高水中懸浮物檢測的效率和準(zhǔn)確度》,原料檢驗車間綜合檢驗大班QC小組的《 提高取樣機(jī)取樣盲區(qū)抽查的針對性和有效性》獲得本年度QC成果二等獎,軋材檢驗車間力學(xué)檢測QC小組的《提高JH ROB-LAB1型機(jī)器人全自動沖擊機(jī)的工作效率》、物理室金相QC小組的《完善高碳鋼盤條索氏體含量評級圖譜》等6篇獲得本年度QC成果優(yōu)秀獎。
煉鋼化驗車間二鋼化驗大班光譜銑床刀片使用好壞關(guān)系光譜加工質(zhì)量,而設(shè)備維護(hù)、加工質(zhì)量的好壞又會進(jìn)一步影響檢測分析質(zhì)量和化驗周期。針對公司2020年開展全員,全方位、全過程降本增效勞動競賽的有利時機(jī),他們積極行動,采取解剖麻雀的方式,從降低刀片正常損耗率,杜絕刀片非正常損耗入手,層層分析,大膽革新,開展降本創(chuàng)效,最終確定了提高員工調(diào)整刀片技能,提高單片刀片的使用率的工作思路。經(jīng)過全員攻關(guān),螺絲卯損造成的刀片取不下來的情況從原先10次大幅度降低到1次,異常蹦刀片由原先5起降低到1起,刀片非正常使用率從52.5%降到25%以下,提高了磨樣制樣水平,大幅提升加工質(zhì)量,年節(jié)約成本24080元,為公司降本創(chuàng)效作出了貢獻(xiàn)。環(huán)境監(jiān)測室環(huán)境監(jiān)測QC小組通過努力,提高水中懸浮物檢測的效率和準(zhǔn)確度結(jié)果,降低了員工的工作強(qiáng)度,縮短了檢測時間。原料檢驗車間綜合檢驗大班QC小組針對老南大門取樣機(jī)取樣問題進(jìn)行了細(xì)致的分析,制定了實施計劃,按計劃有步驟攻關(guān),加深了對取樣機(jī)取樣盲區(qū)的了解,掌握了造成取樣盲區(qū)的原因,利用實驗驗證創(chuàng)新思路的研究方法,解決了問題,提高了團(tuán)隊工作的能力,加強(qiáng)了團(tuán)隊凝聚力。(張俊)