3月份,廣東韶鋼松山股份有限公司(簡稱韶鋼)特軋廠棒一2線熱裝率達(dá)54.77%,較去年最好水平提高了12.26%,創(chuàng)歷史最好水平;工序能耗36.94kgce/t,超額完成月度分解目標(biāo);噸鋼煤氣單耗達(dá)0.89GJ/t,較上月降低了0.02GJ/t,再創(chuàng)歷史新低。
為深入開展全面對標(biāo)找差,推動(dòng)綠色低碳發(fā)展,棒一2生產(chǎn)作業(yè)區(qū)始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng),將提高鋼坯紅送率和鋼坯入爐溫度作為2022年的重點(diǎn)降本攻關(guān)項(xiàng)目,黨支部主動(dòng)牽頭,組織黨員對重點(diǎn)降本項(xiàng)目進(jìn)行獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。通過實(shí)行“三提三化”措施,在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,煤氣消耗取得了歷史性的突破。
實(shí)施“三提三化”
一是提熱裝。通過公司制造管理部、煉鋼廠和棒一2線建立“三級(jí)”溝通機(jī)制,提高鋼軋協(xié)同能力;主動(dòng)協(xié)調(diào)熱坯配送,做到好坯趁熱“吃”;根據(jù)煉鋼計(jì)劃,提前編制規(guī)格鋼種軋制計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)鋼軋與鋼計(jì)劃無縫銜接。
二是提技能。組織以棒一2生產(chǎn)作業(yè)區(qū)四個(gè)橫班的加熱人員為主,成立煤氣降耗攻關(guān)小組,指定專業(yè)技術(shù)人員駐點(diǎn)支撐,進(jìn)行定期技術(shù)交流培訓(xùn),積極開展攻關(guān)實(shí)驗(yàn),以技升崗位操作技能為抓手,推進(jìn)生產(chǎn)指標(biāo)提高。
三是提效率。棒一2加熱爐爐體大,提升作業(yè)率是降低煤氣消耗的關(guān)鍵。通過完善軋線操作標(biāo)準(zhǔn),減少操作事故,開展設(shè)備提升攻關(guān),降低設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,故障時(shí)間降低了67%。通過提高人員參與,減少計(jì)劃性停機(jī)時(shí)間,棒一2線的改規(guī)格次數(shù)平均每月為7次,改規(guī)格盡量與換輥槽同步,每次提前做好組織策劃,可減少更換時(shí)間,提高停機(jī)準(zhǔn)確性,作業(yè)率可提升3%以上,從而減少加熱爐空燒時(shí)間。
在“三提”措施下,降低煤氣消耗過程控制做到了精細(xì)化管理,注重細(xì)節(jié)把控,不斷推進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)控制的“三優(yōu)”改進(jìn),達(dá)到降耗目標(biāo)。一是優(yōu)化上料方式,加熱爐坯料跨,多余垛架全部割除,重新設(shè)計(jì)垛架,并將上料行車吸盤改夾鉗吊坯,采用高架夾坯,實(shí)現(xiàn)鋼坯熱裝熱送。二是優(yōu)化入爐時(shí)間,安裝上料臺(tái)架平移油缸外置位移傳感器,設(shè)計(jì)及修改上料臺(tái)架的控制參數(shù)及程序,實(shí)縮短上料時(shí)間。三是優(yōu)化入爐方式,研制自動(dòng)翻鋼裝置,解決鋼坯不同方向的彎曲下鋼卡阻的難題,提升入爐效率。
效果得到檢驗(yàn)
通過“三體三優(yōu)”措施的實(shí)施,棒一2線的紅送入爐溫度顯著提升,2022年一季度平均入爐溫度529℃,對比去年平均提升了75℃。
噸鋼煤氣消耗不斷刷新歷史紀(jì)錄,取得歷史性突破。1月實(shí)現(xiàn)煤耗1GJ/t,2月煤耗突破0.91GJ/t,3月再創(chuàng)新低達(dá)到0.89GJ/t,較2021年的實(shí)績值提升19%。同時(shí),班產(chǎn)最低煤耗紀(jì)錄也在不斷刷新,2022年2月最低班煤耗突破0.68GJ/t,3月最低班煤耗再創(chuàng)新低達(dá)到0.62GJ/t。
持續(xù)動(dòng)態(tài)推進(jìn)
特軋廠將充分利用一體化管控平臺(tái)的大數(shù)據(jù)技術(shù),尋求最優(yōu)控制參數(shù),減少各產(chǎn)線的堆鋼,提高成材率,做大熱裝比率、減少氧化燒損,降低能源消耗,通過對標(biāo)找差,極致管理,尋求突破,做最好的自己,確保特軋廠完成1億元的年度降本目標(biāo),實(shí)現(xiàn)1.3億元的年度挑戰(zhàn)目標(biāo)。 (陳立新 陳睿)