“正在加熱的是厚 76.5mm 低碳鋼SPHC,進入加熱爐板坯加速點已經(jīng)修改為‘4’,注意密切觀察出鋼溫度有無變化?!?月4日上午,河鋼邯鋼連鑄連軋廠熱軋產(chǎn)線主控室里,軋鋼車間主任、工藝降本攻關小組組長黃志鎮(zhèn),正在現(xiàn)場組織小組成員測試優(yōu)化后的板坯加速點,結果顯示出鋼溫度完全符合軋制需求。
“我們通過優(yōu)化加熱控制程序,縮短了板坯加熱時間,不僅提高了低碳鋼生產(chǎn)效率,而且降低了燃耗。”黃志鎮(zhèn)高興地說。
該廠加熱爐初始設計工藝流程為板坯進爐之后,緩慢勻速經(jīng)過加熱段,以保證板坯達到軋制溫度及受熱均勻。當板坯尾部到達加熱爐爐內(nèi)35m處的加速點時,輥道開始加速將板坯傳送至爐尾,進入軋機進行軋制?!安煌摲N板坯所需的軋制溫度不同,可以通過縮短板坯在加熱爐的加熱時間,提高軋制節(jié)奏,降低工序能耗?!痹搹S工藝降本攻關小組成員通過認真分析討論,把壓縮板坯加熱時長作為主要攻關方向之一。
在攻關過程中,該攻關小組借鑒傳統(tǒng)熱連軋加熱爐工藝流程特點,結合CSP產(chǎn)線生產(chǎn)實際,迅速找到了突破口。低碳鋼占到連鑄連軋廠產(chǎn)量80%以上,在以往生產(chǎn)中,所有低碳鋼軋制溫度都設定為1020℃左右,導致部分軋制溫度較低牌號鋼種過度加熱,增加了能耗成本。
該攻關小組運用數(shù)據(jù)計算、模擬試驗等手段,研究確定了不同牌號低碳鋼所需的軋制溫度,明確其所需的加熱時長,并通過優(yōu)化加熱爐控制程序,確定了4個不同的加速點:1號對應35m、2號對應28m、3號對應 12m、4號對應0m。此外,為固化操作標準,攻關小組還制定了《加熱爐板坯加速點選取方案》,在對不同牌號、不同寬度、不同規(guī)格的低碳鋼板坯進行加熱時,操作人員可以選取與之相應的加速點,從而大大縮短了板坯加熱時長。6月份,連鑄連軋廠燃耗降至14.62kgce/t,較攻關前降低0.33 kgce/t,創(chuàng)歷史最好水平。