剛過而立之年的崔尚歡,自2009年大學畢業(yè)后,便在方大特鋼煉鋼廠扎下了根,先后從事液壓設備維護、備件材料管理、起重設備管理等工作,長期的基層經(jīng)歷使他積累了大量寶貴的實踐經(jīng)驗,對廠里的各類設備如數(shù)家珍。2018年,憑借豐富的設備管理經(jīng)驗,崔尚歡走馬上任煉鋼廠機動部部長,負責全廠的設備運行管理、技改及環(huán)境整治等工作。剛上任的他,緊接著便迎來進廠以來最大的一個挑戰(zhàn)。
2018年是方大特鋼產(chǎn)量跨越式提升與技改任務最繁忙的一年,同時還要兼顧生態(tài)森林旅游式工廠建設。如何平衡好煉鋼生產(chǎn)、技改與環(huán)保建設三方面的平衡,成為崔尚歡與團隊共同的課題。作為主管設備的行家,崔尚歡決定將提高設備可開動率、減少因故障檢修導致的停機時間作為攻關課題,并從抓好點檢時效性入手,對設備隱患、設備事故、劣化傾向管理、檢修總結、庫存報表等項目分別設立臺賬或統(tǒng)計分析表,建立起完善的記錄與分析體系,通過運用數(shù)據(jù)收集分析的管理方法,有效指導生產(chǎn)線上各類設備管理工作,使該廠設備管理水平得到顯著提升。
“僅僅做好設備保障是不夠的,我們還要善于去抓設備故障的多發(fā)點,并主動攻關解決它們?!贝奚袣g在一次技改會議上對團隊成員這樣說道,而在當時,恰好就有一個技術難題擺在他們面前。
連鑄機大包包蓋升降橫移系統(tǒng)一直采用獨立電液推桿形式,而獨立電液推桿不僅故障率高、維護工作量大,且在更換電液推桿過程及在澆鋼作業(yè)過程中,均存在較大的作業(yè)風險隱患,每當對其進行檢修時,很多技術骨干都表示“頭疼”。
“那就讓我們來解決它!”下定決定的崔尚歡利用自身的專業(yè)特長,親自到連鑄大包回轉(zhuǎn)臺上進行測量,并組織技術人員在現(xiàn)場進行多次論證,在與相關廠家反復進行溝通后,自行設計出一套集成液壓控制系統(tǒng),通過利用主液壓站動力源的升降橫移驅(qū)動形式,順利替代了獨立電液推桿形式,成功實現(xiàn)近一年的運行零故障,為縮短連鑄工序時間,穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)提供了有利條件。
轉(zhuǎn)眼間進入12月份,在完成全年產(chǎn)量、利潤任務后,煉鋼廠迎來了年終檢修。為保證檢修保質(zhì)保量提前完成,崔尚歡經(jīng)常連續(xù)2天守在檢修現(xiàn)場,組織參與檢修施工人員達430多人,完成檢修項目合計207項,并較原計劃提前68小時完成所有年終檢修項目,為來年的設備穩(wěn)定運行打下了堅實的基礎。
面對2019年更加繁重的工作任務,崔尚歡也有自己的想法:“我們將繼續(xù)落實好變、干、實,努力提升好團隊的綜合技能水平,通過設備規(guī)范化操作、精細化管理,進一步提升設備管控能力,讓設備更加健康,更好地為煉鋼生產(chǎn)做好服務。”