一項小小的改造,一項看似不起眼的小創(chuàng)新,但這些卻有力助推了生產效率的提升。馬鋼特鋼公司煉鋼分廠電爐作業(yè)區(qū)職工開動腦筋創(chuàng)新工作方法,對可改進的事項進行有效改善,在煉鋼爐前形成了人人爭當精益改善有心人的良好氛圍。電爐作業(yè)區(qū)精益改善不僅成為特鋼精益改善的樣板區(qū),而且還成為馬鋼優(yōu)秀精益改善的亮點區(qū)。
“智”改制樣臺
隨著特鋼公司產能的釋放,對煉鋼生產過程中鋼水化學成分的快速準確分析提出了更高的要求。而在實際生產中,電爐作業(yè)區(qū)職工有時會遇到鋼樣的樣柄無法剪切,導致制樣平臺“切刀卡死”的現(xiàn)象,不僅影響化驗室系統(tǒng)的正常運行,而且電爐冶煉無法進行下一步操作。特別在鋼樣硬度較大時,敲砸過程中還極易樣柄飛濺傷人。在推進精益現(xiàn)場工作中,榮光平和電爐作業(yè)區(qū)的職工們細心分析出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因,從源頭上破解制約電爐生產節(jié)奏的因素。針對制樣平臺的剪切壓力與鋼樣硬度不能較好匹配的情況,在與點檢人員進行實驗與理論驗證后,他們提出通過改善腳踏板來控制剪切機,實現(xiàn)制樣平臺力度的自主匹配,使制樣成功率有了較大提高,減少制樣時間2分多鐘,實現(xiàn)了現(xiàn)場與化驗室的無縫銜接,提高了生產效率。另外,他們設計制樣平臺防護板,不僅避免了樣柄飛濺,實現(xiàn)自動收集,還保證了制樣平臺環(huán)境的整潔。
“智”造推渣器
“別看這個小小的工具,確實給了我們清掃現(xiàn)場積渣帶來了便利。”電爐作業(yè)區(qū)的職工不禁發(fā)出這樣的感慨。搖爐工徐生文在工作中發(fā)現(xiàn)在清掃生產現(xiàn)場積渣時,必須先將大部分生產過程中產生的積渣用鐵鍬鏟后,再用掃帚慢慢反復清掃收集散落的積渣,這個重復性工作不僅時間較長,產生石灰粉塵容易瞇傷眼睛。,如何消除這個隱患?徐生文多了“心眼”,他開動腦筋想辦法,細心地觀察和琢磨,著手制作一個一次性清理積渣的工具,徐生文反復推敲工具的設計方案,仿照鐵鍬形狀,將鍬面加大加寬,再用鐵管焊接起來。在四班運行人員的大力支持下,一套制作簡單、耗材少的推渣器終于成功問世。通過現(xiàn)場的測試,沒想到效果十分理想。如今,職工們在制樣區(qū)清理結渣,一次就可以清理干凈,這樣以來工作時間縮短了,勞動強度又降低了,可謂一舉多得。
“智”用噴淋環(huán)
在電爐生產中電極消耗始終是降本的重頭。作業(yè)長魯方志善于動腦筋想辦法。他利用生活中淋浴水壓的原理,給電極用噴淋水冷卻,并通過調節(jié)電極的噴淋水壓大小對電極有效降溫,減少電極不必要的高溫氧化損失。魯方志通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),噴淋水壓較大的確可以起到冷卻效果,但是過多的水進入爐體會造成爆炸的危險,但水壓小又起不到很好的冷卻效果。他反復調整出水口的大小,并通過詳細記錄和比較,最終確定了噴淋水的大小以及開啟、關閉的時間,既能有效降低電極消耗,又避免了過多的水進入爐體造成危險。 這些 一個個小小的“智”改善,在電爐作業(yè)區(qū)還有許多。在精益改善過程中,職工們說:“只要我們腦子動一動,手腳動一動,積水成河,聚沙成塔,提升生產效率,并不是難以做到的事情”。