減速機(jī)雖是軋線上很常見的一種設(shè)備,卻起著至關(guān)重要的作用,任何一架次減速機(jī)的損壞都會(huì)造成軋線停產(chǎn)。減速機(jī)的工作特點(diǎn)是低速、重載、沖擊負(fù)荷大、沖擊次數(shù)頻繁,并且是連續(xù)工作。自進(jìn)入5月份以來,產(chǎn)量日益增加,軋制速度的提高,使得軋制負(fù)荷增大,造成棒線車間減速機(jī)故障頻發(fā)。五月份至七月份,已經(jīng)有9架次減速機(jī)出現(xiàn)過軸承損壞故障。減速機(jī)出現(xiàn)故障往往事發(fā)突然,不易提前發(fā)現(xiàn),搶修用時(shí)較長(zhǎng),平軋減速機(jī)修復(fù)時(shí)間至少3小時(shí)以上,立軋減速機(jī)動(dòng)輒就在10小時(shí)以上,嚴(yán)重影響軋線順行。而且搶修過程中涉及較大吊裝作業(yè),現(xiàn)場(chǎng)安全隱患。為了防止此被動(dòng)局面再次出現(xiàn),軋鋼廠棒線車間充分利用8月初的系統(tǒng)停機(jī)檢修時(shí)間,為2#棒線主軋線減速機(jī)量身定做了“四檢測(cè)”法,來檢測(cè)在線減速機(jī)使用情況。
軸承間隙檢測(cè)
合理的軸承間隙,能延長(zhǎng)減速機(jī)的使用壽命;反之,則會(huì)造成減速機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中振動(dòng)變大,加速磨損,降低減速機(jī)使用壽命。7月30日上午,軋線停機(jī)后棒線車間鉗工工長(zhǎng)張金生帶領(lǐng)鉗工黃凱,對(duì)主軋線1#—18#架次主減速機(jī)高速軸軸承逐一打表測(cè)量間隙,通過4小時(shí)的檢查和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)3架高速軸軸承間隙0.5mm,9架減速機(jī)高速軸軸承已壞,10架減速機(jī)高速軸軸承間隙0.42mm,16架減速機(jī)高速軸軸承間隙0.46mm,這4架次減速機(jī)高速軸軸承間隙均大于圖紙要求。隨后,立即更換,制定預(yù)防措施,防止后續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)后出現(xiàn)損壞,影響生產(chǎn)。
齒輪嚙合和點(diǎn)蝕檢測(cè)
齒輪嚙合不好,會(huì)造成減速機(jī)在運(yùn)行過程中噪音增大,振值增高,加劇齒輪非正常磨損,影響減速機(jī)使用壽命。齒輪長(zhǎng)期高速運(yùn)轉(zhuǎn),齒面接觸部位會(huì)出現(xiàn)剝落、點(diǎn)狀小坑等點(diǎn)蝕現(xiàn)象,從而造成齒輪嚙合不好,引發(fā)其他故障。所以對(duì)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的減速機(jī)齒輪嚙合和點(diǎn)蝕情況檢測(cè)顯得尤為重要。鉗工楊科和吳偉利用停機(jī)時(shí)間,逐一檢查主軋線1#—18#架次減速機(jī)齒輪嚙合和點(diǎn)蝕情況。并對(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)噪音較大的1架和3架減速機(jī)開蓋進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
潤(rùn)滑管道檢測(cè)
我們都知道潤(rùn)滑油起著減小摩擦力、冷卻和清洗作用,設(shè)備離不開潤(rùn)滑,潤(rùn)滑在設(shè)備運(yùn)行過程中起著不可代替的作用。鉗工楊科、吳偉在檢修期間查看減速機(jī)箱體內(nèi)各潤(rùn)滑點(diǎn)噴油情況時(shí),發(fā)現(xiàn)13架和18架減速機(jī)箱體內(nèi)有油管出油量較小,判斷為油管堵塞,隨后使用壓縮空氣吹掃油管內(nèi)部雜物,疏通管道,確保潤(rùn)滑油到位。
振值和溫度檢測(cè)
減速機(jī)在日常生產(chǎn)運(yùn)行過程中,運(yùn)行安全隱患不易判別,只有通過測(cè)量溫度和振值來判斷減速機(jī)軸承是否完好。8月3日檢修結(jié)束試車期間,棒線車間鉗工使用測(cè)振儀和測(cè)溫槍,對(duì)主軋線18架減速機(jī)振值和溫度進(jìn)行測(cè)量,通過數(shù)據(jù)對(duì)比,確認(rèn)所有軸承完好。
停機(jī)檢修期間,軋鋼廠通過以上四種檢測(cè)法,提前解決了3架、9架、10架、16架等4架次減速機(jī)存在的安全運(yùn)行隱患,自8月3日恢復(fù)生產(chǎn)以來,主軋線減速機(jī)未出現(xiàn)故障,徹底扭轉(zhuǎn)了棒線車間主減速機(jī)頻繁損壞的現(xiàn)象,為近期的生產(chǎn)順行提供了牢靠的設(shè)備保障。