雙層卸灰閥自動(dòng)控制改造,提高除塵效果。
一燒機(jī)頭電除塵原雙層卸灰閥由崗位工手動(dòng)控制,極容易造倉(cāng)體漏風(fēng),影響電除塵效果,造成環(huán)保事故,且浪費(fèi)人力資源,維修車間電氣工段組織專題會(huì)議,拿出改造方案,通過(guò)安裝限位開(kāi)關(guān),做料位信號(hào),制作配套遠(yuǎn)程控制畫(huà)面,由原來(lái)的人工手動(dòng)改為自動(dòng)控制,當(dāng)檢測(cè)到料位低時(shí),卸灰閥自動(dòng)開(kāi)啟,消除漏風(fēng),提高電除塵效果,節(jié)約人力資源,達(dá)到高效除塵的效果。
除鐵器控制柜整體位移,確保人員設(shè)備雙安全。
成四除鐵器控制柜原裝設(shè)位置離皮帶較近,只有80公分,給崗位操作及設(shè)備檢查維護(hù)帶來(lái)極大不便,存在較大的安全隱患。維修車間現(xiàn)利用檢修時(shí)段對(duì)成4除鐵器控制柜及線路進(jìn)行重新改造安裝,將除鐵器控制柜從原安裝位置向南側(cè)移動(dòng)近3米多,對(duì)線路進(jìn)行規(guī)范整改,極大的方便對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及崗位操作,確保了人員與設(shè)備的雙重安全。
除塵設(shè)備與主體設(shè)備增加聯(lián)鎖,消除現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵。
配料區(qū)域配一帶新增沸騰床除塵設(shè)備,通過(guò)自動(dòng)化改造,將其中三臺(tái)與生灰皮帶秤聯(lián)鎖啟停,且可通過(guò)皮帶秤流量自動(dòng)調(diào)節(jié)水量大小,其余四臺(tái)與主設(shè)備聯(lián)鎖啟停。原1#、原2#皮帶,ER6#帶新增點(diǎn)式除塵17臺(tái),均與主設(shè)備聯(lián)鎖啟停。上述除塵設(shè)備不僅改善了皮帶下料的揚(yáng)塵較大的環(huán)保污染問(wèn)題,且減少用水、電成本,降低噪音污染,節(jié)省相關(guān)人力資源。
維修人員小技小改,達(dá)到除塵效果。
維修車間點(diǎn)檢員在對(duì)設(shè)備點(diǎn)巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)成10#皮帶機(jī)尾除塵到皮帶下料口處存在較大的揚(yáng)塵現(xiàn)象,造成環(huán)境污染,附近安裝的金屬探測(cè)感應(yīng)器控制箱受揚(yáng)塵干擾嚴(yán)重,影響設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量真實(shí)值,加重對(duì)設(shè)備的腐蝕。維修車間通過(guò)在揚(yáng)塵口上端加裝了一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)單改造,將揚(yáng)塵抽入布袋,從而避免了揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境的污染及對(duì)金屬探測(cè)感應(yīng)器等關(guān)鍵設(shè)備的腐蝕。(李少波)