近日,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠高線車間將中軋機組12架進口滾動導(dǎo)衛(wèi)延長了30厘米,徹底解決了軋機之間堆鋼事故及日常頻繁校準(zhǔn)時間長影響生產(chǎn)的問題,讓生產(chǎn)線上的崗位工省時又省心。
12架進口導(dǎo)衛(wèi)安裝在中軋區(qū)域的軋機上,由于機架之間存在著一定距離,為了防止軋件在軋制過程中偏離軋線而造成堆鋼事故,在設(shè)計12架進口導(dǎo)衛(wèi)時就在導(dǎo)衛(wèi)底座上向前又帶了一個小小的過渡喇叭口,用于引導(dǎo)軋件頭部準(zhǔn)確的進入導(dǎo)衛(wèi)中心從而經(jīng)過軋槽。但是這樣設(shè)計也存在著一定的缺陷,用的時間久了,導(dǎo)衛(wèi)前過渡喇叭口的定位孔磨損越來越大,會影響到喇叭口的對中性造成堆鋼事故,所以軋線上就通過“五花大綁”的方式進行加固,遠(yuǎn)看猶如一張巨大的“蜘蛛網(wǎng)”一樣。在更換軋機、導(dǎo)衛(wèi)時很不方便。特別是在機架之間堆鋼后要對喇叭口進行拆除再重新安裝、校正并固定既費時又費力,經(jīng)過月數(shù)據(jù)統(tǒng)計,因此誤機影響設(shè)備有效作業(yè)率約5%左右。此外,在有限空間對其進行頻繁校正作業(yè)也存在著諸多風(fēng)險。
為了徹底解決此項問題,軋鋼廠高線車間、軋機裝配車間、導(dǎo)衛(wèi)廠家技術(shù)員三方匯聚在高線車間辦公室群策群力,針對存在問題進行分析研究,最終確定對12架進口導(dǎo)衛(wèi)進行改造。通過對軋機間距離進行測量、對導(dǎo)衛(wèi)進口導(dǎo)板過渡角進行延伸測算等,決定把原導(dǎo)衛(wèi)底座前面帶的過渡喇叭口拆除,直接用5毫米厚的鋼板焊接在進口導(dǎo)衛(wèi)導(dǎo)板上隨著角度延伸30厘米,最后把周邊的縫隙進行補焊。經(jīng)過現(xiàn)場試用,焊接的后的進口導(dǎo)衛(wèi)非常牢固,現(xiàn)場的“蜘蛛網(wǎng)”也一去不復(fù)返了,換導(dǎo)衛(wèi)或是換軋機作業(yè)不需要再重新安裝原來的過渡小喇叭口了,再也不會因為過渡小喇叭口偏離軋線而造成堆鋼事故,極大的節(jié)約了崗位工的勞動強度。
目前,高線車間技術(shù)人員嘗到了12架導(dǎo)衛(wèi)改造的“甜頭”之后,又將目標(biāo)鎖定在了14架進口導(dǎo)衛(wèi),經(jīng)過測算如果14架導(dǎo)衛(wèi)改造成功后又將節(jié)約導(dǎo)衛(wèi)及軋機的更換時間,讓設(shè)備作業(yè)率再當(dāng)前基礎(chǔ)上再提升3%。(楊少文 侯江龍)