“賽馬”機(jī)制催生效益最大化
翻開轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)維修班成本臺賬,一串串詳實(shí)的數(shù)據(jù)生動而又閃亮,今年以來,修舊利廢降本30余萬元,消耗庫存積壓備品備件5余萬元,可控管理費(fèi)用同比降低5%……該作業(yè)區(qū)堅持“盯大控小”的原則,將成本構(gòu)成要素細(xì)化分解、量化考核,上半年制定6大類30項降本創(chuàng)效項目,加大回收、修理、循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)備件利用率最大化。
一直以來,該作業(yè)區(qū)堅持“向管理要效益”的管理理念,認(rèn)真宣貫降本增效理念,積極創(chuàng)新創(chuàng)效,把小計小改做細(xì)、做精。針對生產(chǎn)過程中設(shè)備不確定因素等問題,該作業(yè)區(qū)采取事故應(yīng)急處理程序、關(guān)鍵部位點(diǎn)檢、隱患定期治理控制,合理進(jìn)行人員分工,加強(qiáng)班中監(jiān)督檢查考核,圍繞精準(zhǔn)指標(biāo)專項攻關(guān),明確每日、每周、每月進(jìn)步目標(biāo),以問題為導(dǎo)向,精準(zhǔn)發(fā)力,在指標(biāo)攻關(guān)、設(shè)備運(yùn)行優(yōu)化、工藝技術(shù)改進(jìn)等方面進(jìn)行創(chuàng)新,發(fā)動全員自主改善,開展月評比、季度評比,嚴(yán)格對每個項目進(jìn)行評審,獎勵在當(dāng)月績效考核中兌現(xiàn),形成“賽馬”機(jī)制,催生效益最大化。
在修舊利廢中“掘金”
“報廢的設(shè)備,我們通過拆解等手段,讓可用零配件繼續(xù)發(fā)揮最大價值?!鞭D(zhuǎn)爐黨支部書記劉永清介紹說,轉(zhuǎn)爐是煉鋼廠修舊利廢大戶,在修修補(bǔ)補(bǔ)中,今年以來累計創(chuàng)造價值30余萬元。他們用拆解的零配件組裝了減速機(jī)、氮封、下料管、兌鐵槽、鋼包蓋等,讓看似沒有價值的報廢設(shè)備得以延續(xù)“生命”。
為鼓勵引導(dǎo)職工修舊利廢,該作業(yè)區(qū)持續(xù)開展“我為增收建一言”“如何為增效做貢獻(xiàn)”等討論活動,引導(dǎo)職工從身邊小事做起,養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。今年以來,共收集金點(diǎn)子90余項,采取了降低耐材消耗費(fèi)用、氮封口改造等多項措施。針對設(shè)備維修費(fèi)用較大的實(shí)際情況,加強(qiáng)對材料成本的控制,做好廢品回收、修舊利廢等工作,杜絕了材料浪費(fèi)現(xiàn)象,推動各項指標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。
黨員攻關(guān)亮點(diǎn)紛呈
轉(zhuǎn)爐黨支部組織黨員技術(shù)骨干組成黨員攻關(guān)小組,由以往“單打獨(dú)斗”變成“抱團(tuán)發(fā)展”。為解決轉(zhuǎn)爐套磚壽命短問題,黨員攻關(guān)小組在爐后安裝成本分析顯示屏,消除使用對講機(jī)容易出現(xiàn)信息傳遞失誤的隱患,多人確認(rèn)倒?fàn)t光譜樣成分,杜絕人為因素造成的廢品,通過對擋渣錐進(jìn)行改造,使擋渣成功率達(dá)到100%。
一個個創(chuàng)新成果亮點(diǎn)紛呈,調(diào)動了黨員攻關(guān)小組參與安全生產(chǎn)的積極性、主動性與創(chuàng)造性,激勵全員立足崗位顯身手,全面助推目標(biāo)任務(wù)完成,勇做創(chuàng)新創(chuàng)效“趕考人”。(賈嬋霞)