近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司儲(chǔ)運(yùn)中心以班組為單位開(kāi)展“增強(qiáng)全員危機(jī)意識(shí),樹(shù)立過(guò) ‘緊日子’思想”全員大討論,提出了許多有針對(duì)性的降本增效措施,“草根智慧”在節(jié)約成本、創(chuàng)造價(jià)值的舞臺(tái)上,顯現(xiàn)出其獨(dú)特的力量。
提高設(shè)備利用率,降低維修費(fèi)用
該公司新工業(yè)站臺(tái)火運(yùn)7、8道專(zhuān)線全長(zhǎng)各為810米,是新站鐵路發(fā)運(yùn)的主要股道。但是,列車(chē)車(chē)皮在使用過(guò)程中有時(shí)出現(xiàn)損壞,不符合鐵路發(fā)運(yùn)要求,檢修工們需要在繁忙的生產(chǎn)間隙快速對(duì)破損的車(chē)皮進(jìn)行焊接復(fù)原,因?yàn)榱熊?chē)線路較長(zhǎng),使用移動(dòng)自發(fā)電式內(nèi)燃弧焊機(jī)較為便捷,但該設(shè)備連續(xù)使用40分鐘以后,電流會(huì)減小影響使用。維修工們檢查后發(fā)現(xiàn),因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間使用造成設(shè)備內(nèi)整流二極管冷卻不良,導(dǎo)致部分損壞影響設(shè)備正常作業(yè)。大家集思廣益制作了支架,安裝微型鼓風(fēng)機(jī)增強(qiáng)冷卻效果,有效提高了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備作業(yè)效率,使維修費(fèi)用較之前每月降低300元。
修復(fù)自動(dòng)采樣鉆桿,延長(zhǎng)使用周期
近期,該公司加大了國(guó)內(nèi)礦的執(zhí)行配比,各品種汽運(yùn)礦不斷進(jìn)購(gòu),公司自動(dòng)取樣站平均日采樣量約為300至500個(gè)之間。所有樣品都需要由自動(dòng)取樣機(jī)從車(chē)內(nèi)按照相關(guān)的布點(diǎn)方案來(lái)采集,采樣鉆桿頻繁使用導(dǎo)致鉆桿損耗較大,鉆桿每根使用周期大約為1個(gè)月,每根可采樣1萬(wàn)次左右。為了延長(zhǎng)鉆桿使用壽命,減少更換頻次,采樣作業(yè)區(qū)結(jié)合討論建議,在注重日常點(diǎn)檢維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)舊鉆桿內(nèi)部螺旋及時(shí)焊接修復(fù),將每根鉆桿的使用頻次增加到1.4萬(wàn)余次,月可節(jié)約更換備件費(fèi)用8000余元。
理順工作流程,提升混裝發(fā)運(yùn)量
近兩個(gè)月來(lái),該單位成品作業(yè)區(qū)不斷理順汽運(yùn)直條螺紋鋼材混裝發(fā)運(yùn)流程,一方面加強(qiáng)與韓城公司的溝通,提前掌握客戶(hù)需求,及時(shí)增加相關(guān)規(guī)格型號(hào)鋼材的站臺(tái)庫(kù)存;另一方面強(qiáng)化內(nèi)部銜接,由調(diào)度室和成品作業(yè)區(qū)、鐵運(yùn)作業(yè)區(qū)在聚焦主責(zé)主業(yè)的基礎(chǔ)上,相互融合,共同提升工作成效。10月份,日均完成混裝發(fā)運(yùn)38.3車(chē)。為了確?;煅b發(fā)運(yùn)量進(jìn)一步提升,成品作業(yè)區(qū)結(jié)合討論結(jié)果,在新站臺(tái)增加1人進(jìn)行專(zhuān)門(mén)盯控,協(xié)調(diào)處理火運(yùn)外發(fā)和汽運(yùn)混裝過(guò)程中的各類(lèi)難題。截至目前,日均完成混裝發(fā)運(yùn)53車(chē),較10月份明顯提升,節(jié)約物流費(fèi)用39萬(wàn)余元。(王艷)