近期,寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠7號(hào)高爐渣系統(tǒng)主皮帶因各種原因堵料現(xiàn)象較頻繁,特別是一些攝像頭視角盲區(qū),等到崗位操作人員巡查發(fā)現(xiàn)時(shí)為時(shí)已晚,大量的沙渣已經(jīng)漏到皮帶下面,不僅給設(shè)備運(yùn)行帶來一定的沖擊,給人員帶來安全隱患,而且需要崗位操作人員花費(fèi)較多人力清理漏渣,影響環(huán)保,比較被動(dòng)。
煉鐵廠設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)區(qū)高爐區(qū)域電氣點(diǎn)檢二班班長(zhǎng)徐化善針對(duì)7號(hào)高爐渣系統(tǒng)主皮帶堵料頻繁現(xiàn)象,召集班組技術(shù)骨干,共商良策,切實(shí)解決該問題。大家分析了渣系統(tǒng)主皮帶堵料的原因,主要是7號(hào)高爐大修后,未對(duì)渣系統(tǒng)作相應(yīng)的改造,原渣系統(tǒng)設(shè)計(jì)已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)快節(jié)奏要求。
如果購(gòu)買網(wǎng)上成熟的一整套堵料裝置,是比較完美的解決方案,但是一方面時(shí)間不允許,安裝堵料系統(tǒng)不能耽誤生產(chǎn);另一方面購(gòu)買成套備件成本較高,不符合公司提倡的降本增效要求。徐化善決定急生產(chǎn)崗位之所急,在沒有備件的情況下,自主設(shè)計(jì)智慧堵料裝置,他將6號(hào)高爐噴煤停用皮帶的防堵料感應(yīng)開關(guān)拆回來,安裝在南渣主皮帶下渣口,讓高爐區(qū)域PLC編程高手馮國(guó)亮對(duì)主皮帶程序重新進(jìn)行編程,新增堵料感應(yīng)程序及電腦顯示畫面,一旦有堵料現(xiàn)象發(fā)生,感應(yīng)開關(guān)立即做出停機(jī)反應(yīng),防止大面積堵料現(xiàn)象的發(fā)生。
該系統(tǒng)安裝好后,馮國(guó)亮在現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行多輪調(diào)整與測(cè)試,終于達(dá)到滿意效果:主皮帶出現(xiàn)堵料時(shí),電腦畫面立即發(fā)出報(bào)警通知崗位操作人員,然后延時(shí)5秒皮帶聯(lián)鎖停機(jī),這樣不僅解決了堵料漏渣后人工清理的麻煩,還大大減少了用汽車外排水渣影響環(huán)保的問題。
7號(hào)高爐主皮帶崗位操作工對(duì)堵料裝置非常滿意:“這個(gè)堵料裝置智能、實(shí)用,有了這個(gè)裝置,我們?cè)僖膊挥脼槠?span style="">堵料的事發(fā)愁啦!”(江碧睿)