寶武集團(tuán)中南股份高二線線材機(jī)器人智能掛牌系統(tǒng)投入運(yùn)行近3個(gè)月,經(jīng)過持續(xù)優(yōu)化改進(jìn),掛牌成功率達(dá)98.5%以上,降低了掛牌工人勞動強(qiáng)度,促進(jìn)了生產(chǎn)效率提升。
高二線線材機(jī)器人智能掛牌系統(tǒng)是昆侖科技在中南股份開發(fā)的第二套機(jī)器人應(yīng)用系統(tǒng),系統(tǒng)集成機(jī)器人、AI視覺識別系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)及信息化技術(shù)于一體,具備鉤號自動識別、打包線AI識別、標(biāo)牌自動打印、智能制鉤、自動尋位、標(biāo)牌內(nèi)容OCR檢測、亂卷識別等強(qiáng)大功能。機(jī)器人投運(yùn)后大大降低了掛牌工人的勞動強(qiáng)度,以往每件鋼都要來回跑,追著PF線的鋼卷去掛牌,每個(gè)班平均要跑上四百多次。機(jī)器人投用后,掛牌工人只需留意異常報(bào)警后才去人工確認(rèn)與補(bǔ)掛,大大減少了工作量。系統(tǒng)投運(yùn)以來,昆侖科技團(tuán)隊(duì)一直安排人員24小時(shí)在線跟蹤情況,測算自動掛牌的節(jié)奏、觀察機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài)及AI視覺識別、檢查掛牌質(zhì)量、收集使用人的意見和建議等。
昆侖科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)情況,不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能:調(diào)整掛牌工位氣缸傳感器感應(yīng)位置,提高來鋼判別準(zhǔn)確度;優(yōu)化機(jī)器人軌跡程序,縮短機(jī)器臂動作時(shí)間;優(yōu)化PLC掛牌程序處理流程,確保接收上位機(jī)信息及下發(fā)指令成功率;優(yōu)化打包線識別視覺軟件,提高機(jī)器人尋位效率。昆侖科技人員成功從系統(tǒng)和作業(yè)環(huán)節(jié)中挖掘出可優(yōu)化空間,使整個(gè)掛牌流程更加順暢,作業(yè)時(shí)間從原來的58秒縮短到43秒,掛牌速度比原來快了15秒,效率提高25%,解決了原來因掛牌節(jié)奏慢影響軋鋼區(qū)域生產(chǎn)節(jié)奏的問題。 (陳立新 林基偉)