今年以來,鄂城鋼鐵公司煉鐵廠原料車間設備運維班堅持“干”字當頭、“實”字為要,圍繞“故障時間”“修舊利廢”指標,持續(xù)開展提升攻關,助力生產(chǎn)順行。
“3”到“1” “7”到“3”
近期,運維班對關要設備點檢頻率從3天/次提高到1天/次,一般設備點檢頻率從7天/次提高到3天/次。
是什么動力,讓他們的干勁兒如此大呢?原來運維班參加了中南鋼鐵“班組關鍵指標對標提升”勞動競賽,他們說,既然是比賽,當然得用心、上心才行。
該班組根據(jù)設備狀況編制檢修計劃,同時加強管控檢修質(zhì)量,點檢員對承包設備的備件認真驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時線下處理,延長了設備使用周期。1-7月份,原料車間設備故障時間為零。
老舊設備也能派上用場
原料車間有許多老舊設備,這給設備運行帶來許多不確定的因素,也給完成各項指標增加了難度。可是再難,也不能“坐以待斃”啊!一定要想出辦法,主動出擊。
是什么辦法呢?設備運維班通過精細化管理,引導員工在成本控制上做到極致,開展修舊利廢,讓老舊設備也能派上用場,有效節(jié)約備件成本,深挖降本潛力。1-7月份,班組修復了偶合器、減速機共7臺。
干“操檢維調(diào)”活,做創(chuàng)新創(chuàng)效人
自開展“操檢維調(diào)”一體化以來,該班組強化職工自主意識,自己的事自己干,實施工時制、計件制,多勞多得。
同時,運維班發(fā)動職工積極開展崗位創(chuàng)新和技術攻關來提升設備作業(yè)效率,實現(xiàn)降本增效。其中“2#堆取料機受料斗潑礦改善”項目,延長了皮帶使用壽命,降費效果明顯。(晏芳)