本報訊(記者楊凱 通訊員劉衛(wèi)萍 黃翠)日前,新余新鋼資源科技公司組織專業(yè)技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,圍繞制磚生產(chǎn)線開展小改小革,有效提高了磚的產(chǎn)量和質(zhì)量,年可節(jié)約生產(chǎn)成本20余萬元。
針對制磚原料配比不當(dāng)、成型機設(shè)備老化、布料箱漏料嚴重、碼垛機不匹配、攪拌機拌料不均勻而造成磚的質(zhì)量不穩(wěn)定和破損率高等現(xiàn)狀,該公司組織技術(shù)人員開展QC(質(zhì)量控制)攻關(guān),對存在的問題逐一進行破解。該公司首先通過對制磚原料及工藝配方進行了調(diào)整,不僅降低了磚的報廢率,降低了能耗,還提高了磚的質(zhì)量。同時,為解決漏料嚴重問題,該公司還更換了成型布料箱行車平臺,調(diào)整成型機參數(shù),提高制磚一次成型率,并更換成型碼垛機夾板及油缸,優(yōu)化碼垛機運行狀態(tài),有效減少了碼垛機掉磚、倒磚等現(xiàn)象的發(fā)生次數(shù)。此外,該公司還通過精細化操作和崗位練兵,提高職工操作技能,加強設(shè)備點巡檢,降低設(shè)備故障率,提高設(shè)備運行效率。
通過改進配方、技術(shù)改造,該公司提升了員工操作技能,使制磚生產(chǎn)線各項經(jīng)濟指標得到較大改善,磚的報廢率由原來8%下降到2‰,制磚一次成型率由94%上升到98%,經(jīng)濟效益大幅提高。
《中國冶金報》(2021年1月20日 08版八版)