6月10日,由中冶寶鋼承建的梅鋼制酸裝置新增3套尾氣處理工程提前3個多月竣工,其中2套處理系統投產運行。新增尾氣處理系統采用先進的鈉法脫硫工藝,尾氣經吸收塔洗滌吸收后再經電除霧器處理,二氧化硫排放量由原每立方約400毫克降至當前每立方米10毫克內,實現了超低排放和凈化空氣的目標,進一步助力梅鋼和南京市打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。
梅鋼煤精區(qū)域原有3套制酸裝置用于處理焦爐煤氣真空碳酸鉀脫硫工藝產生的酸性氣體,結合打造低碳化、綠色化鋼廠新目標,此次新增3套先進的尾氣處理裝置。該項目于去年年底開工,計劃300天完成,第二分公司以專業(yè)施工能力,僅用160余天高效完成3套裝置土建基礎設施建設,185噸鋼結構基礎框架及85噸不銹鋼管道制作安裝,3套脫硫塔承酸池、6套電鋪除霧器、6套變頻風機、15臺離心泵和配套電儀設施安裝等。該項目屬于在線技改,施工環(huán)境涉及有毒有害介質,施工人員落實對應防范措施;針對管道連接高精度要求,質量員跟蹤檢驗復核;針對脫硫塔承酸池玻璃管易碎特征,采用墻板鉆孔穿絲方式進行組裝,保護玻璃管不受擠壓,以雙臺吊加手拉葫蘆進行調節(jié),安全高效完成了承酸池更換。
施工過程發(fā)現多處設計圖紙與實際不吻合,施工人員溝通設計方反復測繪、更改設計;同時克服因疫情影響材料供應不上、物料到貨增加消毒工作等問題,順利提前竣工。第一套尾氣處理系統于5月27日試投產,運行兩周效果明顯;目前第二套系統投產,第三套系統計劃月底前投產。(陳興梅)