近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工積極踐行“干事”文化,緊盯“國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標,發(fā)動全員頭腦風暴,破解生產(chǎn)難題,集全員力量為“高效冶煉”加速提擋,助推企業(yè)低成本戰(zhàn)略全面落地生根。
妙改“骨架”增壽命
該單位原料一區(qū)焦1號料倉內(nèi)襯為樹脂材料,設(shè)備運行過程中,由于物料反復沖刷,樹脂板容易脫落,造成倉壁磨損腐蝕破漏,需頻繁對倉體進行維修,不利于生產(chǎn)順行。
為解決這一問題,設(shè)備技術(shù)人員決定拆除原有樹脂襯板,通過在料倉內(nèi)部以龜甲網(wǎng)作為骨架,焊接龜甲網(wǎng),整體澆筑高耐磨涂層并磨平處理等舉措,實現(xiàn)了完整的高耐磨涂層料倉內(nèi)部襯板。改造后,既提高了設(shè)備耐沖刷性能,延長了料倉整體使用壽命,又避免了生產(chǎn)事故,降低設(shè)備維護成本,年降本20萬元以上。
發(fā)揮“余熱”提效益
燒結(jié)系統(tǒng)余熱發(fā)電是將燒結(jié)環(huán)冷機所產(chǎn)生的煙氣余熱進行抽取供熱發(fā)電,實現(xiàn)供熱、電聯(lián)產(chǎn),最大限度提高余熱利用效率,節(jié)約生產(chǎn)成本。
該單位450㎡燒結(jié)環(huán)冷機采用5臺風機串聯(lián)的方式鼓風降溫,為進一步滿足余熱發(fā)電,提升余熱利用效率,該單位技術(shù)人員通過在1、2號風機中部使用1厘米厚的鋼板對風道進行盲堵,減少通過1號風機風道的風量,杜絕了其余風機低溫風量進入1號風機上部臺車。改造后,不僅環(huán)冷余熱煙溫明顯增高,燒結(jié)礦品質(zhì)大幅提升,而且燃料配比由4.1%降至3.85%,預計年可降本1376萬元。