趙立方 口述 吳兆軍 整理
我是河鋼邯鋼自動化部維護二車間的趙立方,主要負責河鋼邯鋼一煉鋼廠自控設備、系統(tǒng)的運維工作。一煉鋼廠的拳頭產(chǎn)品是高端重軌。隨著近期產(chǎn)品上量,高端重軌對鋼水質(zhì)量的要求越來越高。作為一名自動化人,利用前沿的智能化系統(tǒng)、程序來更好地助力鋼水質(zhì)量提升,是我一直追求的目標。
通過和操作人員溝通及一段時間的觀察,我發(fā)現(xiàn)一煉鋼廠精煉爐輔料下料過程中,由于下料振篩幅度很難掌握,下料停止提前量數(shù)值只能由人工手動設置,而輔料粒度、濕度等物理參數(shù)變化快,造成人工設計的數(shù)值存在偏差。這不僅影響鋼水成分,而且造成物料浪費。針對此問題,我決定從程序上進行優(yōu)化。
我和車間的幾名技術骨干成立了專項攻關團隊,認真分析研究目前精煉爐輔料下料控制系統(tǒng)。通過研究,我們發(fā)現(xiàn)由于精煉爐輔料下料是振篩下料,停止下料后,必然還會有部分余料。而現(xiàn)在的余料值只能由人工設置,需要職工緊盯下料情況,不斷調(diào)整下料提前量設定值,這樣很容易出現(xiàn)偏差。
找到問題的根源后,我們團隊查閱了大量自控下料方面的資料,開發(fā)了下料模型,通過模型進行了近百次實驗,最終決定采用迭代算法實現(xiàn)對參數(shù)的精確設定。我們首先在石灰下料控制系統(tǒng)中加入迭代算法程序,余料值參數(shù)會根據(jù)上一次下料情況進行自適應調(diào)整,以達到最佳的物料比例。通過一周時間觀察,程序運行效果良好,實現(xiàn)了對下料提前量的自適應和自動控制。隨后我們又在精煉爐所有輔料下料程序中添加了迭代算法。
下料迭代自控程序應用后,效果顯而易見。今年1月份,河鋼邯鋼一煉鋼廠品種鋼成分命中率環(huán)比提升了25%。其中,石灰下料誤差減少了45%,石灰消耗較之前降低18%。我們還因此獲得了一煉鋼廠精煉車間的稱贊。
目前,下料迭代自控程序還在河鋼邯鋼高爐料倉得到推廣使用,高爐礦倉、高爐焦倉下料偏差情況均較之前大幅減少,進一步提升了物料質(zhì)量,保證了高爐爐況的穩(wěn)定順行。