鋼包底吹氬裝置是煉鋼廠的重要工藝設(shè)施,通過對(duì)滿載鋼水的鋼包進(jìn)行底部供氣,進(jìn)一步均勻鋼水成分和溫度,去除鋼中夾渣物,是確保鋼水質(zhì)量的重要手段。
目前煉鋼150噸鋼包底吹氣采用的是人工接頭的連接方式,這樣的操作方式主要存在三個(gè)方面的弊端。一是在鋼包熱修完成后,使鋼包坐上鋼包車,這時(shí)需要人工將底部管與鋼包壁上的供氣管連接在一起,增加了鋼包工勞動(dòng)強(qiáng)度和作業(yè)時(shí)間。二是由于快速接頭與金屬軟管連接不夠緊密,鋼包吹氣過程中發(fā)生漏氣現(xiàn)象嚴(yán)重,快速接頭也經(jīng)常會(huì)掉落,不但增加了氮?dú)庀?,也無法確保鋼水吹氣效果,使鋼水質(zhì)量不能得到有效保證。三是鋼水吹完氣后需要鋼包工手動(dòng)卸掉氣源接頭,而此時(shí)吹完氣的鋼水還處于沸騰狀態(tài),鋼包工極易被濺出的鋼渣燙傷,存在較大的安全隱患。
為了消除鋼包底吹氣裝置存在的弊端,實(shí)現(xiàn)鋼包安全、高效運(yùn)行,近期陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠鋼包車間組織人員多次分析討論和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),將原來的快速接頭連接更改為絲扣連接,將絲扣直接固定在金屬軟管上在與鋼包底吹硬管連接上,再也不需要鋼包工上下鋼包車戴卸底吹管,配合前期的鋼包自動(dòng)連接裝置,完全替代了座包時(shí)人工戴卸底吹管作業(yè)。
經(jīng)過改進(jìn),一是澆完鋼的鋼包在倒完鋼渣后,鋼包工可站在距鋼包5米遠(yuǎn)的安全位置處,指揮天車工座包。天車起吊鋼包時(shí)子母扣會(huì)自動(dòng)脫離,避免了人工操作被鋼渣燙傷的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)鋼包安全、高效運(yùn)行。二是改進(jìn)后省去了人工連接的環(huán)節(jié),現(xiàn)場(chǎng)縮短作業(yè)時(shí)間約一分半鐘,提高了人員的工作效率。三是完美的無縫接頭連接,杜絕了鋼水吹氣過程中的漏氣現(xiàn)象和快速接頭掉落現(xiàn)象,降低了氮?dú)庀模纳屏虽撍禋庑Ч逛撍|(zhì)量得到保證。四是一個(gè)快速接頭成本為40.71元,使用60次就需要更換一次,而絲扣連接的成本僅為4.34元,可使用200次左右,使使用成本大幅降低。
如此的“一箭四雕”的“神奇”效果贏得了無數(shù)掌聲,為公司降本增效畫出了一道亮麗色彩。