一是調(diào)整鋼蓋與鋼沿之間的距離,改善包底烘烤效果,杜絕煤氣浪費(fèi)。此前鋼包包蓋與包沿的距離為600毫米,由于距離較大,鋼包在烘烤過程中燃燒的火焰會(huì)從包蓋與包沿之間向外溢出,不能有效到達(dá)包底,導(dǎo)致包底烘烤溫度不夠理想。針對(duì)這個(gè)情況,鋼包車間通過多次試驗(yàn)、調(diào)整,利用大修時(shí)間對(duì)9個(gè)包蓋與包沿之間的距離進(jìn)行了調(diào)整,將之前的600毫米改到300毫米,這樣既能夠使燃燒的火焰長(zhǎng)度達(dá)到鋼包底部,確保了包底的烘烤效果,又能控制火焰不外溢,提高了烤包的熱效率。根據(jù)近期的運(yùn)行,此舉可將鋼包烘烤時(shí)間縮短30分鐘,每個(gè)鋼包可節(jié)約煤氣750立方米左右。
二是調(diào)整大、中、小修包烘烤時(shí)機(jī),使下線鋼包和上線鋼包達(dá)到無縫銜接,減少烤包時(shí)間。車間合理規(guī)劃鋼包烘烤時(shí)間,通過運(yùn)行觀察和計(jì)算,對(duì)每月大修的13個(gè)鋼包在投用前40小時(shí)投入烘烤,每個(gè)鋼包的烘烤時(shí)間由原來的40小時(shí)縮短到35小時(shí),減少了5小時(shí);對(duì)全月26個(gè)中、小修鋼包,在運(yùn)行鋼包下線前24小時(shí)投入烘烤,每個(gè)鋼包的烘烤時(shí)間由原來的30小時(shí)縮短到24小時(shí),減少了6小時(shí),一個(gè)月可節(jié)約煤氣29萬立方米。
三是縮短大修鎂碳磚鋼包烘烤時(shí)間,既節(jié)約了煤氣,又保證了包襯質(zhì)量。鎂碳磚包襯由氧化鎂和含碳原料組成,之前由于鎂碳磚包襯表面在高溫下和空氣接觸時(shí)間過長(zhǎng)容易發(fā)生脫碳反應(yīng),對(duì)包襯質(zhì)量影響較大。車間將每月使用的4個(gè)大修鎂碳磚鋼包襯烘烤時(shí)間由原來的42小時(shí)縮短到35小時(shí),使烤包時(shí)間減少了7個(gè)小時(shí),既避免了包襯表面的氧化脫碳,確保了包襯質(zhì)量,又減少了煤氣消耗,一個(gè)月可節(jié)省煤氣3.8萬立方米。