近日,江西新鋼公司自動化部一鋼自動化車間利用檢修時機將一鋼廠2#轉爐A、B氧槍分別加裝一套編碼器,從而實現(xiàn)了轉爐氧槍運行“雙保險”功能,不僅提高了氧槍高度的計算準確性,滿足了工藝、安全需求,而且確保了現(xiàn)場設備維護簡捷,效果明顯。
氧槍是轉爐煉鋼的重要設備,鋼水的吹煉位置都要靠編碼器,將氧槍位置信號通過PLC卡件傳遞到轉爐CPU進行集中控制,安全要求高,運行頻繁。一直以來,新鋼公司一鋼廠每座轉爐A、B氧槍各只裝有一套編碼器,由于現(xiàn)場環(huán)境較為惡劣,外在影響因素較多,一旦編碼器失控,極易造成氧槍栽入轉爐里的重大設備事故。為確保氧槍的安全運行,該部一鋼自動化車間一方面積極與生產單位保持溝通,一方面結合氧槍的設備特點,決定在氧槍的合理位置再安裝一套編碼器,從程序的編寫、硬件及畫面的組態(tài),他們充分利用自控智能優(yōu)勢,將兩個編碼器采集的數(shù)據(jù)進行比較,及時管控誤差范圍,既實現(xiàn)了氧槍位置的精準控制,又確保了氧槍安全運行,明顯效果。