萍安鋼鐵湘東軋鋼廠強化內(nèi)部管理,加強工藝監(jiān)管和過程控制,今年1-11月吐絲管軋制噸位同比提高15%。
吐絲機是高速線材生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一,運行過程中不可避免會對吐絲管進行磨損,當(dāng)吐絲管磨損到一定程度就需要更換。2019年,圍繞“穩(wěn)定吐絲圈形”和“提高吐絲管軋制噸位”兩大攻關(guān)課題,高線車間工程技術(shù)人員一方面根據(jù)軋制的規(guī)格品種合理調(diào)節(jié)好吐絲溫度,調(diào)整好張力,加強日常運行監(jiān)護,盡量減少盤條甩尾現(xiàn)象,減少對吐絲管的磨損;另一方面,加強對吐絲機的監(jiān)控,做好日常維護和周期性維護,根據(jù)軋制情況及時調(diào)整吐絲機超前率,確保吐絲機振動和動平衡的相關(guān)參數(shù)在可控的范圍內(nèi)。
在此基礎(chǔ)上,高線車間根據(jù)高線規(guī)格品種頻換的特點,利用更換品種間隙,在軋制速度高的小規(guī)格品種時使用新的吐絲管,等更換品種軋制軋速小的大規(guī)格品種時,再將舊的吐絲管換上去使用。通過以上措施,吐絲管的軋制噸位進一步提高,而且提高了作業(yè)率和產(chǎn)品外觀質(zhì)量。今年1-11月份,高線的合格率和實物成材率分別為99.999%、99.042%,雙雙創(chuàng)造歷史最好水平。(陳惠東)