針對外圍條件,靈活應(yīng)對,緊盯生產(chǎn)短板,定措施、抓落實(shí),借助項(xiàng)目攻關(guān)再發(fā)力……自雙系統(tǒng)生產(chǎn)恢復(fù)以來,陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠緊密圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個(gè)中心,用“硬核”操作匯聚提質(zhì)增效的“煉鋼力量”,迅速實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),吹響“大干紅五月”的號角。
克服難題穩(wěn)外圍,靈活應(yīng)對促生產(chǎn)
高爐恢復(fù)前期,鐵水存在渣量大、成分不穩(wěn)定等情況,導(dǎo)致爐前操作難度大、影響冶煉節(jié)奏,煉鋼廠在生產(chǎn)組織過程中以穩(wěn)定外圍原料為前提,要求調(diào)度人員及時(shí)和煉鐵廠溝通,保證鐵水罐滿足130噸裝入量,針對鐵水壓罐且鐵水成分波動大等問題,做好推鐵順序銜接及鐵水成分調(diào)整等相關(guān)信息傳遞工作,確保鐵水溫度偏差不能太大,成分相對穩(wěn)定等要求,從混鐵爐鐵水入爐成分及裝入量、廢鋼配比等給轉(zhuǎn)爐創(chuàng)造好條件。
瞄準(zhǔn)關(guān)鍵補(bǔ)短板,緊盯重點(diǎn)抓落實(shí)
針對精煉鋼生產(chǎn)常態(tài)化,煉鋼廠組織相關(guān)專業(yè)口對前期精煉爐生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié),重點(diǎn)針對進(jìn)站鋼水溫度偏低、過程試樣成分傳回速度慢、冶煉節(jié)奏操作模式差等問題導(dǎo)致的精煉在站處理時(shí)間長,嚴(yán)重制約生產(chǎn)過程組織及生產(chǎn)成本的降低,制定出針對性措施。首先,從轉(zhuǎn)爐工序強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行高拉碳工藝操作,做好碳溫協(xié)調(diào),確保爐后大量增碳后的吹氬時(shí)間,確保進(jìn)精煉溫度≥1515℃。其次,盡可能取樣前置、杜絕試樣成分偏差較大造成的頻繁取制樣操作,為成分傳遞及調(diào)整做好時(shí)間控制保障。同時(shí),以連鑄澆鑄周期為中心,根據(jù)進(jìn)站成分、進(jìn)站溫度、包況、中間包澆鑄溫度等,合理計(jì)劃冶煉節(jié)奏。一系列措施的落地實(shí)施使得品種鋼的生產(chǎn)流程更順暢,生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,為精煉爐生產(chǎn)常態(tài)化提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
理順流程提節(jié)奏,項(xiàng)目攻關(guān)來助力
為了充分釋放產(chǎn)能,煉鋼廠以“降低鐵水單耗”“降低出鋼溫度”“降低連鑄溢漏率”等攻關(guān)項(xiàng)目為抓手,緊盯月產(chǎn)量任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)計(jì)劃管理,落實(shí)事故追究責(zé)任制。根據(jù)鐵水成分及溫度,及時(shí)調(diào)整廢鋼加入量,調(diào)度大班每班統(tǒng)計(jì)分析鐵水單耗運(yùn)行情況,做到有效掌控;嚴(yán)格掌控兌鐵加廢鋼等工序時(shí)間管控,提高一倒出鋼率,從而有效降低鐵水單耗。通過嚴(yán)控鋼包上線數(shù)量,提高備用包烘烤質(zhì)量等措施降低出鋼溫度,同時(shí)根據(jù)連鑄澆鋼流次,確定鋼包在線個(gè)數(shù),減少鋼包周轉(zhuǎn)空冷時(shí)間;嚴(yán)控備用鋼包上線溫度,要求備用包上線>1050℃,加快生產(chǎn)節(jié)奏,有效合理降低出鋼溫度。(馬利)