今年以來(lái),陜鋼龍鋼公司煉鋼老區(qū)工序能耗最好達(dá)到-25.41kgce/t,新區(qū)工序能耗最好達(dá)到-29.58kgce/t,均創(chuàng)歷史最好水平,月均創(chuàng)效約226萬(wàn)元。
為進(jìn)一步降低能源消耗,提高余能回收量,該單位成立能源小組,修訂完善能源管理制度、網(wǎng)絡(luò)圖,將能源指標(biāo)層層分解到各班組,并制定切實(shí)可行的節(jié)能措施。針對(duì)蒸汽回收量較低問(wèn)題,該單位積極走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái),不斷整改完善相關(guān)環(huán)節(jié),對(duì)蒸汽回收系統(tǒng)的閥門(mén)、管道進(jìn)行有序整改和更換,對(duì)引接的生產(chǎn)、生活蒸汽支管進(jìn)行盲堵,整合部分蒸汽管道,對(duì)不能整合的用氣支管加裝計(jì)量表,實(shí)現(xiàn)全面計(jì)量。同時(shí)利用大修對(duì)3#鍋爐系統(tǒng)和6#爐移動(dòng)段進(jìn)行更換,避免了因泄漏造成的水汽比失衡;對(duì)鍋爐排污、蒸汽總閥等進(jìn)行改造或更換,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,提高工作效率。通過(guò)各項(xiàng)措施的實(shí)施,煉鋼老區(qū)、新區(qū)蒸汽回收量均達(dá)到108kg/t的好成績(jī)。
下一步,煉鋼廠將進(jìn)一步對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)指標(biāo),深挖內(nèi)潛,堅(jiān)持工藝節(jié)能、技術(shù)節(jié)能的方向不動(dòng)搖,不斷實(shí)施節(jié)能改造,努力完成能耗指標(biāo)再降5%的目標(biāo)。(高建明)