為提升工作效率,降低備件消耗,減輕工作強度,自五月份以來,方大九鋼軋鋼廠員工自制液壓拉撥器,并獲得圓滿成功,通過一個多月的試運行后,使用效果良好獲員工點贊。
軋鋼廠維修鉗工班負(fù)責(zé)高線機械設(shè)備的維護(hù)、維修任務(wù)。一直以來,各類輥道、減速機等設(shè)備聯(lián)軸器接手的裝卸較為頻繁,且強度大、難度高。在日常工作中,該班組靠機械拉撥器取出各類聯(lián)軸器接手,但在作業(yè)過程中容易造成拉偏等現(xiàn)象,在一定程度上影響了設(shè)備使用壽命,有時還會造成備件拉壞,增加了聯(lián)軸器接手的消耗。在公司開展“全面降成本,大干一百天”的活動中,該廠東區(qū)鉗工班將如何提高取出聯(lián)軸器接手工作效率、保證接手可以重復(fù)利用作為降低成本的一項重點攻關(guān)工作。該班組發(fā)動員工開動腦筋,集思廣益,找到了破解難題的方法。該廠維修人員結(jié)合機械、熱學(xué)、液壓等方面的知識,利用廢舊液壓油缸和50毫米厚鋼板,自行設(shè)計、制作了一個有效行程890毫米的液壓拉撥器。該款拉撥器可輕松拉撥70毫米~300毫米的聯(lián)軸器接手。
據(jù)該班班長李葉軍介紹,自制的液壓拉撥器于五月份完成,經(jīng)過一個月的使用,取得較好效果。一是減輕了員工的勞動強度,原來需要5人共同完成的工作,現(xiàn)在只要3人就可完成,明顯降低了員工的勞動強度和人工成本;二是取出聯(lián)軸器接手的時間比原來降低50%以上,提高了工作效率;三是提升了聯(lián)軸器接手的重復(fù)利用率,接手備件消耗可降低30%。 (易曉峰)