八月份,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠干部職工立足崗位,集思廣益,將“節(jié)能增效軋制”與智能自動化控制裝置相結(jié)合,全面推進智能化技術應用建設,加快智慧化工廠建設,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展集聚優(yōu)勢。
智能“計數(shù)”省人力
該單位原線材熱裝率為人工計數(shù),無法實時準確掌握計數(shù)結(jié)果,對能源指標控制有一定影響。針對此現(xiàn)狀,該單位技術人員通過在入爐輥道前增設紅外線測溫儀、入爐兩側(cè)分別增加冷檢、熱檢信號自動識別進鋼支數(shù),通過可編程控制器采集冷、熱檢信號,做計數(shù)運算程序,確保加熱爐電腦畫面實時顯示及自動計算當班熱鋼支數(shù)、熱裝率、噸鋼煤氣消耗等數(shù)據(jù)。自該數(shù)據(jù)信號上線以來,熱裝率數(shù)據(jù)更加精準,為軋線生產(chǎn)順行提供了有力保障。
智能“控制”降成本
高線精軋主電機為5500KW電機,原電機安全聯(lián)鎖依靠精軋主電機控制程序,由于模塊老化,關鍵參數(shù)不能實時顯示及預警,造成程序丟失。為提供精準數(shù)據(jù),該單位決定將電機安全聯(lián)鎖程序改造為自動控制,通過對電機前后軸溫度、定子溫度、錐箱輥箱回油溫度、潤滑油壓力、潤滑油流量等關鍵參數(shù)加裝二次儀表,現(xiàn)場顯示實施數(shù)值及報警,并將聯(lián)鎖信號聯(lián)送至系統(tǒng)PLC參與聯(lián)鎖控制。改造后,操作工可實時進行數(shù)據(jù)分析、判斷,綜合創(chuàng)效 15萬元。
智能“遙控”增效益
該單位棒二旋流井抓渣作業(yè),傳統(tǒng)操作需駕駛員在行車高空駕駛室完成作業(yè),由于日常吊裝用時較長和駕駛室操作空間限制等因素影響,需要專人在地面進行行車指揮引導,加之水下作業(yè)空間限制,駕駛員在作業(yè)過程中容易產(chǎn)生視線盲區(qū),存在一定安全隱患。針對此問題,經(jīng)技術員查看研究,決定加裝一套智能自動化遙控控制系統(tǒng),利用超重量限制器及延時繼電器實現(xiàn)智能化無人抓渣功能。改造后,行車操作簡單方便,消除了操作中的安全隱患,大幅提高了作業(yè)效率,年綜合創(chuàng)效20萬元。(魏永超 雷玉妙)