時不我待,只爭朝夕,面對當前嚴峻的市場形勢,為進一步降低氧槍消耗、打破制約生產(chǎn)瓶頸,德龍鋼鐵秉承“探之愈精,造之愈益”的精益觀,立足現(xiàn)場,通過優(yōu)化冷料結構、過程精心操作、液面精準控制等一系列行之有效的保障措施,降低氧槍消耗,提升高鐵耗模式冶煉效率,再創(chuàng)歷史新低,為保障生產(chǎn)順行、降低機物料成本打下良好基礎。
優(yōu)化爐料結構,把控關鍵因素。在高鐵耗、低廢鋼比的生產(chǎn)模式下,氧槍燒槍的關鍵影響因素是吹煉前期熔池溫度上升過快,容易發(fā)生爆發(fā)性噴濺,槍位控制不合理極易導致氧槍燒槍事故。為解決此難題,能打勝仗、敢打硬仗的德龍人,認真落實“降低前期溫度”工作要求,上下同欲,大力調整入爐廢鋼結構,通過一步步探索,最終摸索出“鋼渣+壓塊+切割渣”的入爐廢鋼模式效果最佳,開吹下槍后將塊礦等含鐵物料一次性加入爐內,從根本上降低了吹煉前期的鐵水溫度,避免了前期噴濺燒槍事故的發(fā)生,為煉鋼廠降低氧槍消耗創(chuàng)造了先決條件,每月可減少氧槍噴頭消耗10個,無縫鋼管使用量2.5噸,直接降低機物料成本約2.7萬元。
發(fā)揚匠人精神,追求精益求精。為提高槍齡,滿足高鐵耗模式下生產(chǎn)所需,機電車間與轉爐車間積極溝通相互配合,強化氧槍系統(tǒng)點巡檢的同時,以提高修復質量為切入點,以“講效率、不欠賬”檢維修作業(yè)要求為抓手,修復過程精益求精、精準管控。首先建立氧槍使用跟蹤臺賬,注明修槍時間、槍頭編號、試壓壓力、保壓時間、維修人,從而壓實責任。其次,對下線氧槍嚴格按照標準進行修復,修槍時必須清除槍內雜物,保證焊縫質量,保證槍的直線度要求,并逐個進行1.8MPa壓力下保壓30min的水壓試驗,確保槍身與焊縫無滲漏現(xiàn)象發(fā)生。為確保每道焊口包括接管和槍頭的嚴密性,每條焊縫都必須焊三遍,并用磨光機進行打磨,保證表面光滑平整。最后,完善跟蹤卡,做好跟蹤記錄。轉爐車間做好氧槍的使用過程記錄,將氧槍下槍換槍的時間、原因及使用過程中異常的供氧、供水流量、壓力情況做好跟蹤記錄,從而為分析燒槍原因,采取應對措施提供了數(shù)據(jù)支撐。隨著各項措施的有效實施,為提高氧槍使用壽命打下了結實的基礎,同時降低了維修頻率,提高了工作效率,可為一舉多得。
大膽創(chuàng)新嘗試,液面精準控制。轉爐爐底上漲對氧槍燒槍影響較大,爐底上漲較快,槍位控制較低,極易造成氧槍燒槍事故。為做好轉爐爐底液面精準操作,煉鋼廠轉爐車間對爐底液面控制嚴格遵循“窄范圍”精確控制的原則,通過摸索將液面降低100mm。為保證制度的有效落實,車間建立考核機制,嚴格執(zhí)行爐底交接班制度,對交接班爐底上漲超范圍的情況,嚴肅落實考核。同時為防止爐底上漲過高,或者過低,每天交接班爐次由交接班煉鋼工共同測量液面高度,互相監(jiān)督、相互幫扶,根據(jù)爐底液面測量結果,做出靈活調整,通過調整造渣料或者洗爐底,確保爐底液面長期穩(wěn)定在合理的范圍內,為降低氧槍消耗打下堅實基礎。
理想不改,創(chuàng)新不止,事業(yè)向善,惟有奮斗。把優(yōu)秀當習慣,把滿意當追求,讓突破成常態(tài),面對新起點、新征程、新挑戰(zhàn),德龍鋼鐵將戒驕戒躁,繼續(xù)保持工作熱情和干事激情,在“順產(chǎn)不忘設備、穩(wěn)產(chǎn)不忘安全、高產(chǎn)不忘質量、突破不忘成本”的生產(chǎn)原則下,敢于創(chuàng)新、勇于突破,向著更高的目標不斷前行,為鋼鐵冶金的發(fā)展貢獻智慧和力量?。?span style="">劉立偉)