新年伊始,伴隨著設備轟鳴聲,清澈的水從脫鹽水池中源源不斷流出,項目參建設職工紛紛露出欣慰的笑容。日前,河鋼集團張宣科技污水處理加藥系統(tǒng)優(yōu)化升級改造工程如期通水運行,標志著污水處理水平再上新臺階。
張宣科技污水處理系統(tǒng)主要將廠區(qū)廢水經(jīng)過加藥沉淀等,將廢水變?yōu)橹兴鸵?、二級反滲透產(chǎn)水,從而再次回用于生產(chǎn),為公司落實發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟做出積極貢獻。
勇打“硬仗”
走進張宣科技污水處理區(qū)域,架在半空中排列有序的污水管道格外引人注意。
據(jù)了解,張宣科技污水處理系統(tǒng)建于2008年,隨著運行時間的推移,設備設施均被藥劑腐蝕嚴重,加之高密池至預處理加藥間管道采用地下管廊敷設,管道腐蝕有滲漏隱患,保溫用電熱帶存在浸泡于滲漏液體的風險,易造成漏電等問題,實施管改造工程迫在眉睫。
“由于地理位置限制,沒有新增占地,管線錯綜復雜,面臨嚴重現(xiàn)實困難。我們要先拆除地下原有水管道,盡可能將更多的舊物料利用到新建工程項目中?!弊尨蠹覜]有想到的是,工程建設開局就遇到考驗,項目總負責人許釗說,項目團隊如臨大敵、萬分謹慎。
工程量大、時間不等人,如何破局,考驗施工建設人員的時候到了。
“工程現(xiàn)場就是我們的戰(zhàn)場?!贝蠹覈谝黄鹬贫☉狈桨?、集志研究施工圖紙、思考怎樣穿插作業(yè)、如何避免破壞水管,一天一研討、一天一總結,從工序到工藝,想盡一切辦法“殲滅”難題,與時間賽跑。
將高密池至預處理加藥間加藥管道改為架空管道,并加裝檢修通廊,閥門處加裝檢修平臺,便于檢修維護。原污水濃硫酸管道在實際使用過程中發(fā)現(xiàn)由于焊口因焊條與管道材質(zhì)不一致,管道焊口經(jīng)常出現(xiàn)漏點,故將泵出口管道更換為UPVC管道,避免焊口滲漏的現(xiàn)象發(fā)生……整個污水處理系統(tǒng)一派繁忙景象,一個個問題迎刃而解。
“明管化改造不僅便于我們及時發(fā)現(xiàn)排污管滲漏、斷裂等問題,還便于日常保養(yǎng)與維護?!表椖繉俚毓芾碡撠熑粟w貫雨表示。
再添“智慧翅膀”
“你看這個設計,是我們職工的智慧金點子?!表椖考夹g主管楊棟指著眼前的設備自豪地說。
據(jù)悉,該水系統(tǒng)預處理石灰加藥系統(tǒng)石灰罐原設計采用直輸模式,料倉內(nèi)儲存石灰量越大,料倉下料口石灰流動性就越差,且石灰顆粒小、密度大,沒有防潮措施,加藥過程易發(fā)生板結。
工程進度就是命令,工程質(zhì)量就是責任。項目組成員在每一套設備、每一道工序上嚴把質(zhì)量關。參戰(zhàn)人員對輸送機、輸送管道、料倉、下料口等各環(huán)節(jié)認真排查、仔細推敲后,決定在加藥罐料倉下錐口處增設2層助流氣碗,在料倉最下端口處增設1套活化料斗。在活化料斗下端口處配套手動插板閥、計量螺旋給料機以及螺旋輸送機,落料口對接每個池子的防潮投加器。通過氣動破拱和活化料斗2種破拱形式結合使用,保證石灰粉末落料流暢,同時防止物料結塊和鼠洞現(xiàn)象的發(fā)生。
據(jù)悉,改造項目實施后,年可減少采用新水50000噸,合計節(jié)約費用約12萬元。 (馬薇)