為認真貫徹落實黨中央、國務院關于大力推進生態(tài)文明建設的決策部署,按照中華全國總工會《關于深入開展“當好主人翁、建功新時代”主題勞動和技能競賽的意見》要求,充分調動鋼鐵企業(yè)廣大職工群眾積極性,促進鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗,推動鋼鐵企業(yè)提質增效和轉型升級,中國機械冶金建材工會全國委員會與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會連續(xù)13年組織了“全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節(jié)能降耗對標競賽”。今年,經(jīng)競賽領導小組、評審專家組的評審,并在中國機械冶金建材工會全國委員會和中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站進行了7天公示,最終評選出2019年度冠軍爐、優(yōu)勝爐和創(chuàng)先爐。板材煉鐵廠新一號高爐獲得4000立方米以上高爐“創(chuàng)先爐”榮譽稱號。
新一號高爐爐容4747立方米,自2018年5月4日開始第二代爐役生產,2019年是高爐生產操作爐型形成、強化冶煉的開端之年。2019年上半年,高爐各項經(jīng)濟技術指標完成較好,下半年,伴隨著原燃料條件的變化,爐況受到較大影響,技術人員通過加強內部操作管理,優(yōu)化裝料制度,減輕焦炭負荷等措施,保證了高爐爐況的穩(wěn)定順行。本鋼集團“一切以高爐為中心”的生產組織原則,使這座高爐在開展原燃料均質化管理的條件下,杜絕了原燃料出現(xiàn)較大波動,隨著原燃料質量逐步提高,新一號高爐日產達到1萬噸,焦比359公斤/噸鐵,創(chuàng)歷史新低。
板材煉鐵廠新一號高爐作業(yè)區(qū)根據(jù)月生產經(jīng)營計劃,按日組織生產。爐前做好鐵口維護,保證鐵口深度,杜絕鐵口冒泥現(xiàn)象,保證每次鐵口放凈。值班室合理調配魚雷罐,組織好出鐵秩序,保證24小時無間隔出鐵。加大對爐前鐵量和值班室料批的考核力度,減少和杜絕人為原因欠料批存渣鐵現(xiàn)象。為了加強日常操作,作業(yè)區(qū)每月召開一次值班室例會,對爐況進行分析總結。每班交接班做好上班的爐況總結和接班后的趨勢分析,做到平穩(wěn)交接。嚴肅操作紀律,對低爐溫、超料批、超壓差操作加強考核。
高爐富氧是強化高爐冶煉的重要手段,在爐況穩(wěn)定順行的前提下,該作業(yè)區(qū)調整富氧率、富氧量。爐頂壓力的提高也有利于增加爐腹煤氣量,提產降耗。新一號高爐在爐況順行的前提下,增加礦批,2019年6月份礦批重刷新歷史最好水平,同時高爐煤氣利用率提高,燃料比降低。年初在原燃料質量穩(wěn)定,整月高爐運行狀態(tài)總體良好的基礎上,為了進一步優(yōu)化指標,該作業(yè)區(qū)通過減少中心焦量比例降消耗,調整布焦矩陣,煤氣利用率提升0.5%。燃料比每噸鐵降低5公斤。同時,穩(wěn)定邊緣氣流,保證了爐況順行。根據(jù)原燃料條件變化及時調整布料制度,保證爐況順行。此外,該作業(yè)區(qū)對送風制度進行及時調整,提高鼓風動能,控制鐵口下方耐材溫度上升趨勢,在5月份季修中,采取縮小風口面積的方法取得了良好效果,鼓風動能增加,爐況順行改善。
2019年下半年,一系列不利因素,導致爐況受到很大影響。該作業(yè)區(qū)迅速調整,通過減輕焦炭負荷,控制參數(shù),保證中心氣流等措施,保證了爐況順行。12月末,在原燃料質量改善的前提下,該高爐通過加風、提氧強化爐況,優(yōu)化布料矩陣,降低中心加焦比例,提高煤氣利用等措施,使產量快速達到日平1萬噸,燃料比達523公斤/噸鐵,全年焦比達359公斤/噸鐵。
此外,該作業(yè)區(qū)全年開展“日清日結”管理,對高爐成本、介質等每日從0點到24點進行結算,如成本上升,立即總結原因,進行相應的控制。進入2020年,該作業(yè)區(qū)在上年基礎之上設立基礎目標,截至目前,焦比完成364公斤/噸鐵,按每天1萬噸組織生產,力爭再次在全國大高爐管理中“創(chuàng)先爭優(yōu)”。