8月10日00:38,隨著火紅的鑄坯從煉鋼廠8號連鑄機(jī)奔騰而出,經(jīng)由接坯、匯流、S彎等多個輥道,順利進(jìn)入特軋廠棒三線收集輥道,寶武集團(tuán)中南股份特軋廠棒三線輥道直送項目一次性熱負(fù)荷試車成功。該項目投用后,棒三線的熱送率有望從目前的90%提升至95%,平均入爐溫度由658℃提升至737℃,工序能耗成本降低20%以上,預(yù)計一年創(chuàng)效約950萬元。
棒三線輥道直送及配套保溫坑改造工程項目是中南股份“810”工程的重點項目之一,對提升生產(chǎn)效率、促進(jìn)節(jié)能降耗有重要意義。改造前,棒三線熱送要經(jīng)過翻鋼、掃鋼及轉(zhuǎn)盤、提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),中間停留時間長,到達(dá)棒三線入爐輥道上的鋼坯最快也需要經(jīng)過155S,鋼坯的物理熱在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中大量流失,再加熱時會消耗大量煤氣增加碳排放,不僅制約熱裝熱送率的提升,還不符合當(dāng)前碳減排碳中和的大勢。改造后,從8號連鑄機(jī)出坯輥道端頭對接輥道組,弧形匯流轉(zhuǎn)彎輥道代替原來的轉(zhuǎn)盤,爬坡輥道代替原來的提升機(jī),一套全輥道輸送系統(tǒng)實現(xiàn)全線跟蹤,同時配套自動化保溫坑實現(xiàn)多余鋼坯自動緩存,這樣能有效降低能量的無效流失,減少加熱爐的加熱時間,減少碳排放。
8月9日,與棒三線輥道直送項目配套的煉鋼廠8號連鑄機(jī)鑄坯液壓剪改造、鋼坯輸送保溫改造、定重準(zhǔn)確率升級改造順利完成成功熱試。8號連鑄機(jī)鑄坯液壓剪改造是對鑄坯切斷方式進(jìn)行改進(jìn),采用液壓剪替換傳統(tǒng)的火焰切割,減少鑄坯切割時間,減少切縫金屬損失;鋼坯輸送保溫改造通過輥道增設(shè)保溫罩、輥子采用高效隔熱耐高溫材質(zhì)且無輥身水冷的特殊結(jié)構(gòu)、減少鑄坯在輥道停留時間,鑄坯表面平均溫度可提高90℃以上;定重準(zhǔn)確率升級改造運(yùn)用大數(shù)據(jù)采集及挖掘、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù),建立鑄坯定重在線模型,指導(dǎo)定尺切割,為軋鋼工序有效控制非尺率、降低成本消耗提供有利條件。
棒三線輥道直送項目投產(chǎn)后,8號連鑄機(jī)所有鋼坯可以全部通過輥道輸入到棒三線,棒三線具有往棒一2線分發(fā)鋼坯的能力,同時保留8號連鑄機(jī)高架下線送棒一2線的功能。棒三線輥道直送,能提升生產(chǎn)效率,促進(jìn)節(jié)能降耗,有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益,是中南股份追求綠色化、高效化發(fā)展的新舉措。(陳立新 李麗瑩 黃寶華)