近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,開動(dòng)腦筋,不斷開創(chuàng)降本工作新思路、新空間,進(jìn)一步激活鐵前高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力,助力企業(yè)早日實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo)。
“雙”改“單”驅(qū)動(dòng) 降低能源浪費(fèi)
該單位原料系統(tǒng)KJ1皮帶作用是把地倉(cāng)球團(tuán)和塊礦運(yùn)送至高架料倉(cāng),KJ2皮帶是把焦炭從地倉(cāng)運(yùn)輸至高架料倉(cāng)。實(shí)際生產(chǎn)中,為保障皮帶機(jī)輸送量穩(wěn)定,必須同時(shí)開啟兩臺(tái)皮帶運(yùn)輸電機(jī),導(dǎo)致用電量成本倍增。
為解決以上問(wèn)題,設(shè)備技術(shù)人員決定拆除給料機(jī),通過(guò)將兩臺(tái)皮帶驅(qū)動(dòng)運(yùn)輸電機(jī)改為一臺(tái)驅(qū)動(dòng),調(diào)整焦炭、球團(tuán)、塊礦倉(cāng)嘴,加裝液壓插板閥等措施,成功實(shí)現(xiàn)了原料流量控制穩(wěn)定。改造后,單臺(tái)驅(qū)動(dòng)皮帶運(yùn)輸電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)就可滿足生產(chǎn)要求,隨時(shí)可進(jìn)行切換,且大幅降低了生產(chǎn)用電消耗和備件費(fèi)用,預(yù)計(jì)年可降低成本235萬(wàn)元。
巧增托輥裝置 延長(zhǎng)設(shè)備壽命
據(jù)了解,該單位高爐上料區(qū)域2#主皮帶平行支架因相鄰間距為3米,在皮帶運(yùn)行中,容易出現(xiàn)中下支架斷裂、托輥損壞等現(xiàn)象,不利于正常安全生產(chǎn),且導(dǎo)致設(shè)備使用周期縮短。
為確保安全生產(chǎn),該單位通過(guò)在皮帶回帶相鄰支架中間位置新增皮帶支架和下托輥,并使支架與原支架處于同一水平線上,一舉消除了支架斷裂、托輥損壞難題。改造后,不僅單個(gè)托輥及支架承受載荷較以前減輕50%,托輥和皮帶使用壽命延長(zhǎng)2倍以上,而且確保了安全生產(chǎn),年可創(chuàng)效15萬(wàn)元。
環(huán)型、星型共用 保障生產(chǎn)穩(wěn)順
1#、2#高爐頂壓控制和TRT機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)通過(guò)光纖環(huán)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)通訊,爐頂壓力設(shè)定信號(hào)和控制信號(hào)均通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通訊來(lái)實(shí)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定程度關(guān)乎設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)以上問(wèn)題,該單位決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)溥M(jìn)行改進(jìn),通過(guò)將1#、2#高爐和TRT網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由環(huán)型改為星型,實(shí)現(xiàn)三者之間光纖直連;其他實(shí)時(shí)性要求不高的站點(diǎn),通過(guò)環(huán)網(wǎng)進(jìn)行通訊,并使星型網(wǎng)絡(luò)和環(huán)型網(wǎng)絡(luò)在布袋PLC室通過(guò)網(wǎng)線連接。改造后,可大幅減少網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)引起的TRT機(jī)組、高爐頂壓等設(shè)備異常現(xiàn)象,保障了生產(chǎn)穩(wěn)順。預(yù)計(jì)年可增效5萬(wàn)余元。(吉艷琴)