本報(bào)訊(記者柳琴聲 通訊員嚴(yán)安)今年初,華菱漣鋼焦化廠一煉焦車間通過自主研發(fā),成功實(shí)現(xiàn)了電機(jī)車一鍵自動(dòng)接焦的技術(shù)改造。該技術(shù)不僅簡化了操作,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大幅降低了事故。該車間過去紅焦落地事故每年發(fā)生3次~4次,應(yīng)用自動(dòng)接焦技術(shù)半年多以來實(shí)現(xiàn)了零事故。
去年10月份,該廠一煉焦車間新增一臺(tái)干熄焦電機(jī)車,作為3號(hào)焦?fàn)t干熄焦項(xiàng)目配套設(shè)備。受空間限制,新電機(jī)車采用移動(dòng)接焦方式,相對(duì)于該廠原來采用的的旋轉(zhuǎn)接焦方式來說比較落后,操作人員操作難度也比較大,稍不留意就會(huì)出現(xiàn)紅焦落地的情況。為此,該車間詢問設(shè)備制造廠家能否做成一鍵自動(dòng)接焦,但對(duì)方表示:“沒有做過這樣的案例,不能做也不敢做?!?/p>
在充分討論分析自動(dòng)接焦方案的可行性后,該車間負(fù)責(zé)人決定自主研發(fā)。該車間負(fù)責(zé)人在確定了各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)、工藝要求的基礎(chǔ)上,帶領(lǐng)技術(shù)員、點(diǎn)檢員根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、操作工的操作習(xí)慣,對(duì)PLC(可編程邏輯控制器)程序、變頻器參數(shù)、線路等進(jìn)行了修改。經(jīng)過各項(xiàng)調(diào)試后,電機(jī)車自動(dòng)接焦技術(shù)改造最終在今年初完成。該技術(shù)操作簡單,只要電機(jī)車對(duì)好位置以后,全程只需要一個(gè)旋鈕和走行手柄操作。為了避免紅焦落地,他們?cè)O(shè)計(jì)了四重聯(lián)鎖保護(hù),確保安全接焦。
熄焦車司機(jī)劉竹均是該車間的老司機(jī)了,他高興地說:“以前我們熄焦車司機(jī)操作要操很大的心,現(xiàn)在電機(jī)車搞了自動(dòng)接焦以后,我們輕松多了。”